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    三高一低煙煤在5000t/d生產(chǎn)線的應用

    千陽海螺水泥有限責任公司 · 2013-03-14 15:21

      我公司5 000t/d 生產(chǎn)線于2010年投產(chǎn),預熱器系統(tǒng)采取的是日本川崎公司的KSV爐。篦冷機采取的是德國CP公司生產(chǎn)的第四代篦冷機。整條生產(chǎn)線設備配置均達到先進水平行列。但近年來由于煤炭價格日益提高造成了生產(chǎn)成本上升。為此,我們采用了寇家河煙煤,其特點是灰分低、揮發(fā)分高、發(fā)熱量高、內水高。生產(chǎn)中我們發(fā)現(xiàn)窯皮厚而長,窯內風速過快,窯頭飛砂嚴重,熟料的結粒細小、個別熟料顏色發(fā)白,游離鈣時常出現(xiàn)連續(xù)跑點,窯的產(chǎn)量降低。

      1 現(xiàn)象分析

      1)煤的揮發(fā)分變高時,煤粉著火快,焦炭顆粒周圍的氧氣濃度降低,易形成距窯頭近、穩(wěn)定偏低、高溫部分變長的火焰。

      2)窯尾溫度偏高,燒成帶主窯皮過厚且副窯皮明顯增長,預熱器出口溫度比以前提高了15℃, 分解爐溫度與C5出口溫度倒掛,C4和C5下料管結皮嚴重,煙室積料較多且拐角處結皮較厚,有時造成窯尾負壓高達-1000Pa;

      3)生料配料品種單一,僅采取礦山石灰石,粘土,和鐵粉三種原材料配料,生料成分特點是低硅高堿,加重了預熱器系統(tǒng)結皮和窯尾積料,導致窯內通風不良,出現(xiàn)還原氣氛,熟料黃心現(xiàn)象時常出現(xiàn),入窯生料在過渡帶提前出現(xiàn)液相量,生料包裹結球,導致熟料在燒成帶燒不透,出現(xiàn)欠燒料。

      4)預熱器系統(tǒng)負壓整體增大,C1出口壓力由-4800Pa 上升到-5500Pa。分解爐出口壓力由-1300 Pa上升到-1700 Pa.煤質調整前后, 煙煤中其他指標都沒有多少變化, 只是煤的內水含量由以前的2.7%提高到4.7%,揮發(fā)分由以前的27上升到34.經(jīng)過分析認為,以上問題的發(fā)生主要是由于煙煤中的內水含量加大和揮發(fā)分高造成煤粉燃燒的特性產(chǎn)生了變化。

      2 采取的措施

      1)針對揮發(fā)分高的煤粉應增加火焰周圍的氧氣濃度;增加軸流風的風量及風速(在原有火焰的狀態(tài)下);增加一次風風量。

      2)調整出磨煤粉的細度指標,由以前的0.08mm篩余≤12%改為≤8%,通過降低細度來減少內水高對煤燃燒的影響,加快煤粉的燃燒。

      3)調整系統(tǒng)的風量,在保煤粉完全燃燒的前提下盡量減少系統(tǒng)拉風,縮短火焰,減少后燃燒現(xiàn)象的發(fā)生,同時調整內外風的比例,將內風閥門由原來的50%開到100%,外風由100%調整到50%。通過調整內外風的比例使火焰集中,縮短燒成帶長度,保證了煤粉的充分燃燒,降低了窯尾的溫度,同時減少了窯尾煙室的結皮,系統(tǒng)通風得到了保證。

      4) 加強預熱器系統(tǒng)的清理,窯尾煙室由原來的一班清理一次改為兩次。

      5) 調整熟料率值, 由于受生產(chǎn)成本制約,熟料率值并未采取調整。建議生產(chǎn)成本允許的情況下采購高硅砂巖進行配料,將熟料率值由調整前的:KH=0.89±0.02、n=2.4 ±0.1、P =1.7 ±0.1, 調整為:KH =0.89 ±0.02、n =2.5±0.1、P=1.4±0.1。如此調整后預期會大大減輕系統(tǒng)結皮現(xiàn)象,保證窯內通風順暢,避免出現(xiàn)還原氣氛產(chǎn)生二次游離鈣。同時減輕熟料包球現(xiàn)象,減輕燒成帶煅燒負荷。

      3 效果

      使用三高一低煙煤前后的煤質對比見表1。

     

    時間

    Mad

    /%

    Aad

    /%

    Vad

    /%

    Qgr,ad

    /(kJ/kg)

    標準煤耗

    /kg/t

    產(chǎn)量

    /t/d

    調整前

    27

    18.28

    27.27

    21347

    106.28

    5100

    調整后

    4.7

    13.23

    34.14

    24695

    100.2

    5500

      表1 使用前后煤的工業(yè)分析對比采取以上措施后,整個系統(tǒng)得到了穩(wěn)定,C1出口壓力降回到了-4 800Pa,產(chǎn)量保持在5500t/d 以上,同時綜合利用煤炭資源,使生產(chǎn)成本得到了大幅度的降低,取得了良好的經(jīng)濟效益。

     

    編輯:王中倩

    監(jiān)督:0571-85871513

    投稿:news@ccement.com

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