我廠700t/d預分解窯熱工監(jiān)控系統(tǒng)的改造
1 技改方案及系統(tǒng)構成
根據我廠生產操作管理經驗,本著實用節(jié)約的原則,我們制定了將窯頭、窯尾、預熱器及廢氣系統(tǒng)在內的約40多個點的溫度、壓力及各閥門開度送到窯頭控制室由微機集中進行實時信息顯示,并在該微機上操作對現場閥門開度、窯尾喂煤系統(tǒng)進行控制的技改方案。
監(jiān)控系統(tǒng)由PC總線為基礎的集中型計算機硬件和針對該硬件開發(fā)的應用軟件所組成,監(jiān)控程序由我廠自行開發(fā)。系統(tǒng)配置見圖1。
現場實時溫度、壓力及閥門開度由變送器變送為統(tǒng)一的4mA~20mA信號通過160Ω標準電阻產生0.64V~3.2V直流電壓,提供給微機進行采樣。
采樣模塊選用32路12位模擬量輸入,16路數據量輸入及16路數據量輸出接口板2塊,模擬量輸入電壓等級為0~10V直流電壓。表1為各監(jiān)控點位置及其量程范圍。
該系統(tǒng)的應用軟件(見圖2)是基于DOS下的數據采集和實時控制系統(tǒng),編程環(huán)境是C語言,采用西文環(huán)境下調用漢字庫來顯示各種界面提示信息,通過配備圖形環(huán)境文件使程序運行于圖形模式下,另外建立幾個數據文件以存取幾個重要參數的歷史數據,對各路采樣的數據由濾波程序進行濾波,保證采樣的數據穩(wěn)定可靠。
該系統(tǒng)的應用軟件充分考慮到實時控制的需要,采用工藝流程圖的顯示方式來顯示各種參數,使操作人員對現場實時溫度、壓力、閥門開度等參數一目了然。
本系統(tǒng)的采樣電阻采用160Ω標準電阻,對應的零點及滿量程電壓為0.64V~3.2V,將3.2V電壓放大到A/D模塊的電壓級別0~10V,其誤差將增大10÷3.2=3.125,而12位的A/D板的精度為1÷4096=2.44×10-4,這樣本系統(tǒng)的精度就為3.125×2.44×10-4=7.633×10-4,對溫度而言相當于1310℃才誤差1℃,所以本系統(tǒng)完全能滿足系統(tǒng)監(jiān)控的精度要求。
2 實際運行結果
該控制系統(tǒng)于1999年初在我廠#1回轉窯生產線投放運行,一次成功,至今仍運行正常。由于各熱工參數由微機集中顯示,從而準確地反映出回轉窯、預熱器及廢氣系統(tǒng)的煅燒情況,操作人員很容易地通過微機上風門開度調節(jié)來保證整個窯系統(tǒng)穩(wěn)定生產,由于該系統(tǒng)能對上一班的煅燒情況做連續(xù)記錄,方便了管理人員對上一班崗位人員的操作質量的監(jiān)督。
3 結束語
該系統(tǒng)適用于早期建成的采用儀表控制1000t/d以下回轉窯系統(tǒng)的低成本改造,改造中我們選用溫度、壓力及閥門開度等熱工參數對監(jiān)控點進行監(jiān)控。改造后,投入運行至今未出現故障,大大減輕了儀表工的勞動強度,也未出現過因儀表原因而停窯之現象。
編輯:
監(jiān)督:0571-85871513
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