亚洲日韩欧美在线午夜,草草aⅴ在线观看视频,91精品夜夜夜一区二区,偷拍亚洲一区一区二区三区

<dfn id="pndi1"></dfn>
  • <mark id="pndi1"><thead id="pndi1"><label id="pndi1"></label></thead></mark>

    <mark id="pndi1"><thead id="pndi1"><input id="pndi1"></input></thead></mark>
    <mark id="pndi1"><thead id="pndi1"></thead></mark>
    <sup id="pndi1"><thead id="pndi1"><input id="pndi1"></input></thead></sup>

    <ol id="pndi1"><nobr id="pndi1"></nobr></ol>

    MPS3150立式磨吐渣原因及解決措施

    2007-03-08 00:00

    我公司2000t/d熟料干法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線,生料系統(tǒng)采用MPS3150立式磨,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量150t/h,在運(yùn)行過程中吐渣次數(shù)較多,影響產(chǎn)量,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致停車。 
    1 吐渣原因

    1.1 工藝原因
      

    1)混合料倉物料離析嚴(yán)重
      當(dāng)倉料位低時(shí),大塊物料集中落下,物料研磨時(shí)間不夠,粗粉從出渣口溢出。
     

     2)系統(tǒng)漏風(fēng)
      主要由于立磨本體密封不嚴(yán)和三道閥漏風(fēng),造成系統(tǒng)出磨溫度低,壓差過小。
      

    3)石灰石粒度過大
      要求石灰石入磨粒度≤80mm,而入堆場石灰石的粒度有時(shí)100~200mm之間的占30%左右,產(chǎn)生塊料。
     

    4)熱風(fēng)管道積灰
      當(dāng)熱風(fēng)管道積灰超過2/3時(shí),入磨溫度和壓力偏低,物料烘干不及時(shí)。
      

    5)操作不當(dāng)
      操作時(shí)投料量過大,風(fēng)門調(diào)整不及時(shí),導(dǎo)致風(fēng)溫、風(fēng)壓與投料量不匹配。

    1.2 機(jī)械原因
      

    1)擋料環(huán)損壞
      擋料環(huán)的作用是使物料能夠得到充分的研磨,若損壞,粗粉沒有充分的研磨,就在離心力作用下散向四周,不能被風(fēng)抽走而從噴口環(huán)處落入底腔,由刮料板刮出。
      

    2)研磨壓力過低
      立磨運(yùn)行時(shí)正常的研磨壓力是9~12MPa,當(dāng)研磨壓力低于9MPa時(shí),磨內(nèi)物料層厚度高于擋料環(huán),物料在磨盤離心力作用下被散向四周,而吐大塊渣。
      

    3)噴口環(huán)磨損嚴(yán)重
      由于噴口環(huán)磨損嚴(yán)重,磨腔內(nèi)不能形成良好的旋向風(fēng),使風(fēng)壓失衡或噴口環(huán)風(fēng)速不夠而造成吐渣。

    2 采取的措施
      
    2.1 工藝措施
      

    1)使混合料倉保持合理的料位,避免產(chǎn)生離析,及時(shí)更換石灰石破碎機(jī)錘頭和篦板,保證入廠石灰石粒度≤80mm。
      

    2)調(diào)整三道閥板,使其位置居中,左右間隙均勻,減少磨損和漏風(fēng)。
      

    3)補(bǔ)焊三道閥板和底板、增強(qiáng)耐磨性。
      重新補(bǔ)焊閥板,并加加強(qiáng)筋,增強(qiáng)閥板的抗拉性。同時(shí)在閥板和底板的沖擊面用堆口的焊條進(jìn)行堆焊3~5mm的厚度,增強(qiáng)閥板和底板的耐磨性,延長了使用壽命。在補(bǔ)焊的過程中確保閥板和底板的間隙≤3mm,保證磨內(nèi)壓差和出磨溫度的穩(wěn)定性,有利于操作和提高產(chǎn)量。
      

    4)及時(shí)清理熱風(fēng)管道積灰,保證有足夠的風(fēng)溫和風(fēng)壓。
      

    5)加強(qiáng)操作,隨時(shí)調(diào)整喂料量、風(fēng)溫、風(fēng)量等參數(shù),保證立磨穩(wěn)定運(yùn)行不吐渣。

    2.2 機(jī)械措施
      

    1)修復(fù)擋料環(huán),保持料位在40~60mm之間。
      

    2)調(diào)整拉緊站的溢流閥和卸荷閥,保證研磨壓力9~12MPa。
      

    3)焊接噴口環(huán)襯板,保證形成良好的旋向風(fēng),調(diào)整噴口環(huán)蓋板使工況風(fēng)速在80~90m/s。表1、表2為2002年8~12月調(diào)整前后統(tǒng)計(jì)的吐渣參數(shù)。

    編輯:

    監(jiān)督:0571-85871513

    投稿:news@ccement.com

    本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

    閱讀榜

    漲價(jià)潮如曇花一現(xiàn)!長三角水泥價(jià)格撐不住了!
    2025-06-20 12:47:13