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    我廠預(yù)分解窯存在的問題及技改經(jīng)驗(yàn)

    2007-06-07 00:00
    引言 

      我廠是在原正在建設(shè)中的Φ3.5m×145m、年產(chǎn)25萬t的水泥濕法生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上改為回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ3.5m×54m、日產(chǎn)1500t熟料的ILC型預(yù)分解窯,屬非標(biāo)準(zhǔn)型的生產(chǎn)線。自1993年正式投產(chǎn)以來,出現(xiàn)了一系列的工藝問題,生產(chǎn)一直徘徊不前,開開停停,頻繁點(diǎn)火開車,生產(chǎn)成本居高不下。為此,1999年4月,進(jìn)行了一次技術(shù)改造。 

    1 技改內(nèi)容及優(yōu)化措施 

       
    1.1 技改內(nèi)容 
      我廠預(yù)熱分解系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)在原設(shè)計中直接采用了南方某廠日產(chǎn)2000t熟料的設(shè)計方案,主機(jī)設(shè)備見表1。該系統(tǒng)按日產(chǎn)1500t熟料的生產(chǎn)能力考核,預(yù)熱器規(guī)格偏大,窯爐煤粉無法按設(shè)計比例4.5∶5.5分配,制約系統(tǒng)工況的穩(wěn)定。而篦冷機(jī)就其能力來說,對生產(chǎn)影響不大。自1993年正式投產(chǎn)至本次技改之前,存在的問題歸納為:1)預(yù)熱器能力偏大,堵料、塌料現(xiàn)象較頻繁;2)C1出口氣體溫度偏高,含塵濃度較大。3)窯內(nèi)結(jié)長厚窯皮、結(jié)“大蛋”、結(jié)圈,造成熟料質(zhì)量欠佳,窯尾密封漏料現(xiàn)象嚴(yán)重,甚至被迫停窯;4)“紅窯”現(xiàn)象較頻繁;5)篦冷機(jī)堆“雪人”及“紅河”現(xiàn)象嚴(yán)重。  

    1.1.1 配料方案的調(diào)整 
      
    根據(jù)幾年來的生產(chǎn)工藝及質(zhì)量情況,我廠提出相對提高硅率,減少煅燒時的液相量。確定三個率值的指標(biāo)為:KH=0.90±0.02,SM=2.5±0.1,IM=1.5±0.1。 

    1.1.2 煤粉的控制 
      
    確定煤粉細(xì)度控制指標(biāo)為8.0%±1%,水分<1%。并采取一定措施,提高喂煤的穩(wěn)定性。 

    1.1.3 三風(fēng)道噴煤管的正確使用 
      
    原三風(fēng)道噴煤管前端已彎曲,噴嘴輕微變形,火焰形狀分叉嚴(yán)重。為此更換成由天津院開發(fā)的新型三風(fēng)道噴煤管。并確定噴煤管合理的坐標(biāo)位置,同時加強(qiáng)內(nèi)外風(fēng)等調(diào)整手段,操作中控制適當(dāng)?shù)母G內(nèi)填充率。 

    1.1.4 C1內(nèi)筒合理增長 
      
    技改前增濕塔下回灰螺旋輸送機(jī)回灰量大,因回灰螺旋輸送機(jī)能力不夠,機(jī)械故障時有發(fā)生。經(jīng)過適當(dāng)加長C1內(nèi)筒長度后,C1筒出口氣體溫度降低,氣料分離效率得到提高,增濕塔下回灰螺旋輸送機(jī)回灰量大大減少。 

    1.1.5 ILC分解爐的改造 
      原分解爐見圖1。 
        




      圖1 技改前分解爐 

      該分解爐屬FLS公司的第二代產(chǎn)品,窯氣與三次風(fēng)在上升煙道混合噴騰入爐,煤粉在分解爐錐部對稱噴入,爐頂為平頂并采用水平切向出口。自1993年生產(chǎn)以來,分解爐出口溫度與C5出口溫度倒掛現(xiàn)象嚴(yán)重,分解爐分解率低。天津院專家與我廠工程技術(shù)人員分析認(rèn)為燃燼?