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    SG—500型鏈式輸送機常見故障分析及改進

    2008-12-18 00:00

      我廠水泥磨進料輸送系統(tǒng)采用杭州錢江水泥設備廠生產(chǎn)的SG—500型雙環(huán)鏈埋板式輸送機。因工作環(huán)境溫度較高,磨損嚴重。特別是在熟料粒度偏大時,負荷不均,經(jīng)常使該機的鏈條磨損超限。鑄石襯板破裂掀起,塊狀熟料隨鏈條帶入驅(qū)動輪,導致鏈條經(jīng)常脫軌。我們對上述故障進行了分析研究,并不斷加以改進提高,確保了系統(tǒng)生產(chǎn)正常進行。 

      (1)該機在運行過程中,由于熟料的溫度較高(100~200℃),以及機體磨損嚴重,使機殼體(槽節(jié))剛度降低,殼體上口膨脹變形增寬,使鏈條的運行軌跡發(fā)生變化,出現(xiàn)不規(guī)則運行而脫軌。通過分析研究,我們認為:出現(xiàn)上述情況的主要原因,仍是該機殼體剛度不夠,且經(jīng)常在高溫下運行所致。針對這一情況,我們對該機殼體重新整形校正,同時在殼體上口每米加焊一根50mm×5mm的扁鋼為加強筋,使殼體始終保持垂直度、同寬度,如圖1所示。 

    圖1 機體殼體加焊扁鋼為加強筋 
    1.蓋板;2.加強筋;3.殼體;4.鑄石條滑導軌;5.鑄石襯板 

     ?。?)由于該機為雙環(huán)鏈運行,在高溫和磨損嚴重的情況下,兩邊的鏈條容易出現(xiàn)受力不均,長度拉伸不一致而導致脫軌的現(xiàn)象。為解決這一問題,我們增設了一組輔助刮板運行軌道。具體做法是:在機殼內(nèi)用∠40mm×25mm×4mm的角鋼對焊成槽鋼狀,用250號水泥砂漿將鑄石條輔設于焊接的槽鋼內(nèi),增設的兩導軌高于原鏈條運行軌道的水平線10mm,布置尺寸如圖2所示,減少摩擦接觸面,保證運行阻力不大于原功率。在正常運行的情況下,主要是使刮板受力運行在中心軌道上,而雙環(huán)鏈在原運行軌道上僅作輔助受力運行。鏈條張緊度調(diào)整適當,大幅度減輕了鏈條的磨損,同時也根治了因鏈條磨損超限以及拉伸不均而造成的經(jīng)常性脫軌問題。 

    圖2 增設一組輔助運行軌道消除脫軌 
    1.增加的導軌;2.50mm×50mm×5mm角鐵 

     ?。?)該機有時出現(xiàn)塊狀熟料隨鏈條帶入驅(qū)動輪的輪齒內(nèi),造成鏈條跳鏈錯位而脫軌。可在機頭向后800mm處兩邊的鏈條上方,各設一組用舊鋼絲繩制作的刷子,當鏈條上塊狀物料通過時,由鋼絲刷子將塊狀物料清除下來,從而解決了因塊狀物料隨鏈條帶入驅(qū)動輪而引起的脫鏈問題,見圖3。 

    圖3 熟料清掃器示意圖 
    1.Φ18的鋼絲繩排列組合件;2.固定件總成;
    3.鑄石村板;4.鏈條;5.導鏈輪

      通過以上的改進措施,該機的運轉(zhuǎn)率由過去的52%提高到現(xiàn)在的98%以上,基本上不再出現(xiàn)鏈條脫軌問題。其余的SG—500型雙鏈輸送機也都采用此方法進行改進,設備運轉(zhuǎn)率相應地得到提高,設備維護人員的工作量也得以減輕。 
                     

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