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    電石渣在2500t/d生產(chǎn)線中的應用體會

    2010-06-12 00:00

      0 前言
      耒陽南方水泥有限公司2500t/d生產(chǎn)線(回轉窯:Φ4*60m,篦冷機:LYBLJ3.2×21.6m,有效面積64.26m2)于2007年7月建成點火投產(chǎn)。自有礦山石灰石品位低(CaO約44%~47%),難以配料生產(chǎn),時有l(wèi)00%石灰石配比都難滿足配料要求,一直以來熟料28天抗壓強度在48~52MPa。且石灰石礦點間CaO相差較大,導致生料成分不穩(wěn),影響窯的均衡穩(wěn)定和窯磚的使用年限。2008年8月前,窯磚的壽命不足6個月,同時窯產(chǎn)量也低,月產(chǎn)量不足60000噸。

      2009年我們針對自有礦山石灰石品位低的現(xiàn)狀,從5月開始試用電石渣進行配料生產(chǎn),使用情況較好,達到預期效果?,F(xiàn)將我廠使用電石渣的體會介紹如下,以供參考。

      1 使用情況及效果
      將2008年12月與2009年12月生產(chǎn)進行對比,電石渣、石灰石、砂巖、鐵粉化學成分見表1所示。

      使用前我們對配料系統(tǒng)進行技改,增加一臺電石渣皮帶配料秤配料系統(tǒng),實行四組分配料。使用電石渣后生料質(zhì)量穩(wěn)定,波動也較小,窯況穩(wěn)定,窯均衡穩(wěn)定生產(chǎn),熟料產(chǎn)量提高了,窯皮穩(wěn)定性提高了,窯運行穩(wěn)定。

      2009年10月、11月、l2月熟料產(chǎn)量分別為87900噸、88161噸、88178噸,連續(xù)三個月窯運轉率達100%,窯安全連續(xù)運轉94天。

      使用電石渣后生料質(zhì)量得以穩(wěn)定,熟料質(zhì)量、產(chǎn)量也得以提高,現(xiàn)將使用電石渣前、后的生料與熟料的化學成分及熟料質(zhì)量情況匯總,見表2所示。使用電石渣配料后,生料成分穩(wěn)定,由于生料成分的穩(wěn)定帶來窯熱工制度穩(wěn)定,對高KH也能適應,從而為窯系統(tǒng)的穩(wěn)定帶來產(chǎn)能的提升,熟料總鈣的提高以及熟料煅燒質(zhì)量的改善,確保了熟料28天強度較大幅度的提高。

    表1 電石渣、石灰石、砂巖、鐵粉化學成分對比(%)

    名稱

    水分

    Loss

    SiO2

    Fe203

    A1203

    CaO

    MgO

    合計

    生料配比

    2008年12月

    2009年12月

    電石渣

    36.96

    25.06

    5.13

    0.77

    2.05

    66.29

    0.14

    99.44

    0

    7

    石灰石

    0.8

    38.45

    9.15

    1.78

    1.03

    44.96

    0.61

    95.98

    95

    88

    砂巖

    l.2

    5.27

    72.69

    13.59

    4.95

    0.13

    0.34

    96.97

    3

    4

    鐵粉

    2.5

    4.41

    27.37

    5.18

    50

    3.97

    1.48

    92.41

    2

    2

    表2 使用電石渣前后匯總表

    名稱

    階段

    化學成份/%

    率值

    Loss

    SiO2

    A1203

    Fe203

    CaO

    MgO

    S03

    fCaO

    KH

    KH-

    SM

    IM

    生料

    使用前

    35.22

    13.30

    3.28

    1.92

    43.83

    1.41

     

     

    98.95

    1.01

     

    2.56

    1.71

    使用后

    35.03

    12.98

    2.98

    2.06

    44.26

    1.35

     

     

    98.65

    1.06

     

    2.58

    1.45

    熟料

    使用前

    0.21

    21.75

    5.46

    3.40

    65.05

    2.03

    0.49

    1.17

    99.55

    0.90

    0.88

    2.46

    1.61

    使用后

    0.20

    21.03

    5.30

    3.30

    65.64

    2.12

    0.94

    1.14

    99.67

    0.94

    0.92

    2.44

    1.61

    名稱

    階段

    礦物組成/%

    熟料抗折強度/MPa

    熟料抗壓強度/MPa

    熟料產(chǎn)量/(t/d)

    當月產(chǎn)量/t

    C3S

    C2S

    CA

    C4AF

    1d

    3d

    28d

    1d

    3d

    28d

     

     

    生料

    使用前

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    使用后

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    熟料

    使用前

    51.87

    23.25

    8.69

    10.33

    4.10

    5.34

    8.54

    13.81

    27.35

    52.19

    2100-2300

    73775

    使用后

    59.79

    15.19

    8.46

    10.03

    4.22

    6.25

    8.99

    18.30

    35.38

    58.82

    2800-3000

    88178

      2 窯系統(tǒng)操作中的注意事項

      (1)C1出口負壓的控制:因電石渣的分解溫度低(575℃),預熱器系統(tǒng)易結皮,為確保系統(tǒng)安全,總結兄弟單位教訓,以防預熱器系統(tǒng)壓力過大出現(xiàn)增濕塔吸扁現(xiàn)象,將C1出口壓力與高溫風機進行安全聯(lián)鎖,若系統(tǒng)壓力過大,高溫風機則跳停。

      (2)分解爐出口溫度比正常降低,目前我們控制在865~870℃。

      (3)注意電石渣的摻量,適量的摻量有利于立磨系統(tǒng)的運行,但因電石渣水分一般在30%以上,容易堵入磨下料溜子,影響立磨操作及產(chǎn)量。所以,應用時宜從低摻量起試驗,開始使用2%,逐步增到10%以上,最后根據(jù)生產(chǎn)實際情況及使用效果,結合以上幾方面考慮,再結合石灰右與電石渣價差,將其摻量確定在6%~10%較為理想。

      (4)電石渣對窯磚的損傷較大,在窯系統(tǒng)調(diào)整中注意窯皮的補掛,及時控制好燒成帶筒體溫度在320℃以下,我們燒成帶窯磚使用齡期已經(jīng)12個月,目前運行良好。

      (5)生產(chǎn)中根據(jù)窯內(nèi)狀況及時調(diào)整煤管及窯爐用風,這有利于質(zhì)量的穩(wěn)定及產(chǎn)量的提高。

      (6)及時調(diào)整優(yōu)化系統(tǒng)煅燒操作控制參數(shù),保持合理的煅燒制度,充分發(fā)揮窯系統(tǒng)煅燒能力,在保證熟料質(zhì)量的前提下,實行產(chǎn)量最大化均衡穩(wěn)定生產(chǎn),提高窯系統(tǒng)運轉率。

      (7)電石渣的利用有利于三廢退稅。

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    監(jiān)督:0571-85871513

    投稿:news@ccement.com

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