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    余熱發(fā)電SP鍋爐振打除灰系統(tǒng)改造

    中國水泥技術(shù)網(wǎng) · 2014-10-14 15:00

      1 實際運行中存在的問題

      進入SP余熱鍋爐的煙氣中含有大量的粘性粉塵,容易在受熱管道上積灰,如果積灰得不到及時有效的處理,將會影響鍋爐的熱效率,鍋爐出力將會降低,發(fā)電量隨之也會受到影響。為了有效解決積灰問題,必須保證除灰裝置的連續(xù)、穩(wěn)定運行?,F(xiàn)在鍋爐清灰方式不少,但針對SP鍋爐的煙氣特性,機械振打(如圖1)清灰效果最為理想。筆者廠余熱發(fā)電鍋爐除灰裝置也不例外的用了機械振打。但自系統(tǒng)運行以來振打裝置經(jīng)常出現(xiàn)T型帶孔螺栓磨斷、振打錘經(jīng)常和傳動桿卡在一起,以及傳動桿、固定轉(zhuǎn)軸的軸承座和電機座斷裂等現(xiàn)象。不僅增加了設(shè)備的維修費用,也嚴重的影響了設(shè)備的除灰性能。


      圖1

      1.轉(zhuǎn)軸  2..T形帶孔螺栓  3連動板  4.振打錘  5.傳動軸  6.密封裝置  7.內(nèi)部振打桿

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      2 原因分析

      針對這些問題筆者做了認真的分析,發(fā)現(xiàn)原因主要有兩個方面:

      (1)T型螺栓和連動板直接連接摩擦比較大

      (2)振打桿和錘頭接觸面積小。

      因為上述兩種原因振,轉(zhuǎn)軸在轉(zhuǎn)動的過程中,T型帶孔螺栓和聯(lián)動板不斷的摩擦,時間一長接觸的部位越磨越細,最后T型螺栓磨斷振打錘脫落。因為設(shè)備原因振打錘落下時不可能都和傳動桿的中間位置接觸,當振打錘砸偏后就不能夠?qū)?500N的作用力均勻的傳遞給傳動桿,時間長了就容易造成振打桿斷裂的現(xiàn)象。一部分振打錘落下時會砸到傳動桿的上部,時間久了傳動桿頭部就會變成如圖2-2 的形狀。當傳動桿磨損達到一定程度,振打錘落下時會直接卡在斜坡的位置。接下來在電機通過鏈條向轉(zhuǎn)軸輸送動力時因為上述情況,鏈條在被拉近的同時會拉起電機,轉(zhuǎn)軸也會在振打錘的支撐下被抬起。如果這種情況一直持續(xù)下去,有可能出現(xiàn)下列情況:

      (1)電機因為過電流而跳停

      (2)電機繼續(xù)運轉(zhuǎn),鏈條、電機座或者轉(zhuǎn)軸軸承座斷裂,以及轉(zhuǎn)軸支撐架彎曲等現(xiàn)象。

      圖2      2-1.原裝傳動桿  2-2.磨損后傳動桿  2-3改造后傳動

      3 處理辦法

      為了有效解決存在的問題,筆者對該系統(tǒng)做了局部的改造,具體改造情況如下:

      在T形帶孔螺栓和振打錘的接觸部位安裝滾動軸承。

      更換如圖2-3所示頭部為錐形的振打桿。

      4 總結(jié)

      對設(shè)備改造后,系統(tǒng)故障率明顯減少,設(shè)備的維護費用也大大降低。因為振打系統(tǒng)的連續(xù)的運行,受熱管道上的積灰得到有效的處理,鍋爐的熱效率也有明顯的提高。

    編輯:王欣欣

    監(jiān)督:0571-85871513

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