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    3200t/d熟料生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)技改實踐

    德國洪堡KHD · 2022-03-21 17:15

    山西某集團水泥建材有限公司生產(chǎn)線于2013年建成投產(chǎn),設(shè)計能力為3200t/d,原生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)采用單系列五級旋風(fēng)預(yù)熱器在線分解爐,回轉(zhuǎn)窯ф4.3m×64m。為充分挖掘原有裝備的潛力、進一步降低系統(tǒng)能耗、提升燒成系統(tǒng)的各項技術(shù)經(jīng)濟指標,2020年該公司與德國洪堡KHD合作,引進洪堡的技術(shù)對燒成系統(tǒng)進行熱工標定和診斷分析,出具有針對性的改造方案,利用洪堡的多項專利技術(shù),熟料產(chǎn)量、單位熱耗、系統(tǒng)阻力均取得了極大改善,經(jīng)濟效益和社會效益明顯。

    改造前工廠的狀況及存在的主要問題

    一、工廠改造前的基本狀況

    該生產(chǎn)線采用煙煤為燃料,煤質(zhì)較好,原、燃材料的化學(xué)分析見表1、表2、表3。改造前燒成系統(tǒng)熱耗指標偏高、篦冷機冷卻效果不好,改造前的燒成系統(tǒng)各項指標及參數(shù)見表4。

    二、主要問題分析

    1.原預(yù)熱器系統(tǒng)采用單系列五級旋風(fēng)預(yù)熱器,為使預(yù)熱器達到熟料4950t/d,對現(xiàn)有預(yù)熱器系統(tǒng)一些關(guān)鍵部件進行升級改造和更換。

    2.經(jīng)過計算,高溫風(fēng)機、窯主驅(qū)動、燃燒器不能滿足在系統(tǒng)增加熟料產(chǎn)量后的設(shè)備選型的要求能力。

    3.冷卻機篦床的面積為80.46 m2,提產(chǎn)前單位負荷是47.8t/(d.m2),篦冷機規(guī)格偏小,篦床單位負荷較高。已不適合進一步增加熟料產(chǎn)量。

    改造內(nèi)容

    1、分解爐擴容改造

    充分利用了預(yù)熱器框架的原有空間,分解爐整體加高了一層,并使用了德國洪堡KHD的PYROBOX分解爐燃燒裝置,以改善分解爐的燃燒。分解爐改造示意圖見圖1。

    2、C1~C5翻板閥和撒料箱更換

    為降低系統(tǒng)內(nèi)漏風(fēng)、提高旋風(fēng)筒分離效率,將現(xiàn)有C1~C5翻板閥更換為動作靈活、鎖風(fēng)效果好的具有德國洪堡KHD專利技術(shù)的新型翻板閥,新型翻板閥的形式見圖2-1;同時對各級撒料箱更換成KHD可調(diào)節(jié)型撒料箱,并對撒料箱位置、結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整和優(yōu)化,撒料箱形式見圖2-2。

    3、內(nèi)筒

    為了提高預(yù)熱器系統(tǒng)的各級分離效率,將預(yù)熱器各級旋風(fēng)筒的現(xiàn)有內(nèi)筒,更換成德國洪堡KHD新型分離效率高、壓損低的內(nèi)筒。

    4、旋風(fēng)筒頂部

    德國洪堡KHD設(shè)計將4級和5級旋風(fēng)筒的頂部高度適當(dāng)增加,并相應(yīng)的增加4級和5級旋風(fēng)筒進風(fēng)管的高度。旋風(fēng)筒頂部改造后示意圖見圖3。

    5、一級雙旋風(fēng)筒

    將預(yù)熱器現(xiàn)有的雙旋風(fēng)筒更換成兩個KHD最新一代的C1高效旋風(fēng)筒,以適應(yīng)熟料提產(chǎn)后的要求,改造后示意圖見圖4。

    6、回轉(zhuǎn)窯

    回轉(zhuǎn)窯主電機功率提高到630kw,回轉(zhuǎn)窯的最高轉(zhuǎn)速提高到5r/min。以實現(xiàn)薄料快燒,進一步深挖回轉(zhuǎn)窯的潛力。

    7、高溫風(fēng)機

    根據(jù)洪堡PyroPro計算書,按照提產(chǎn)后高溫風(fēng)機的風(fēng)量和壓力,更換成2600KW電機及配套風(fēng)機。

    8、燃燒器

    更換成德國洪堡最新一代的燃燒器,具有旋流風(fēng)、直流風(fēng)調(diào)整靈活、推力大、火力大、生產(chǎn)適應(yīng)性強。

    9、篦冷機改造

    篦冷機改為步進式篦冷機,篦床有效冷卻面積提高到105.4m2,提產(chǎn)后篦床負荷:46.9m2/t.d。

    10、其他輔助系統(tǒng)

    與燒成系統(tǒng)上下游配套的生料磨、熟料拉鏈機和入庫斗提等輔助系統(tǒng)進行適當(dāng)改造和能力提升,使之與燒成系統(tǒng)所需能力相匹配。

    改造后的效果

    燒成系統(tǒng)改造前后主要指標對比詳見下表5。從此表可以看出改造后熟料產(chǎn)量從3852t/d增加到4950t/d,提產(chǎn)幅度為28.5%,在大幅度提產(chǎn)情況下預(yù)熱器的阻力僅提高了700 Pa,系統(tǒng)降阻的效果非常明顯,同時預(yù)熱器的出口煙氣溫度下降了約20℃;冷卻機的應(yīng)用,使二、三次風(fēng)溫提升明顯,燒成系統(tǒng)熟料單位熱耗從原來的778kcal/kg-熟料,降低到728kcal/kg-熟料,實現(xiàn)了提產(chǎn)、節(jié)能、降耗的改造預(yù)期目標。


    聲明:德國洪堡專利技術(shù),在德國、日本、美國、中國等國家均有發(fā)明專利,受法律保護。如有仿制、盜用等侵權(quán)行為,洪堡公司及中航國際北京公司保留追責(zé)、主張侵權(quán)責(zé)任的一切權(quán)利。

    供稿:葛全軍、朱紹民

    編輯:周姣姣

    監(jiān)制:水泥工程事業(yè)部

    電話:010-87091245

    郵箱:cement@intl-bj.avic.com

    編輯:張寅秋

    監(jiān)督:0571-85871513

    投稿:news@ccement.com

    本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

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