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    提高水泥線余熱發(fā)電量案例分享

    華潤水泥控股有限公司 洪光海 · 2014-05-14 14:54

      水泥純低溫余熱發(fā)電是通過余熱回收裝置--余熱鍋爐將水泥窯窯頭、窯尾排出大量的低品位廢氣余熱進行熱交換回收,產生過熱蒸汽推動汽輪機實現熱能向機械能的轉換,從而帶動發(fā)電機發(fā)出電能, 所發(fā)電能供水泥生產過程中使用。由于水泥生產線重點關注的是水泥生產,對余熱發(fā)電重視不足,造成部分余熱發(fā)電量達不到設計水平,華潤水泥通過近幾年數據統(tǒng)計,對發(fā)電量較低的公司進行了提高發(fā)電量的探索,下面是華潤水泥下屬某企業(yè)提高余熱發(fā)電量優(yōu)化案例供大家參考。

      企業(yè)生產基本狀況:

      窯產量3055t/d(生料喂料量195t/h),發(fā)電量2700kW左右,噸熟料發(fā)電量約21.2kWh,出篦冷機熟料溫度約150℃。AQC余熱鍋爐高溫過熱器風閥開度15%,高溫煙氣溫度582.2℃;中溫過熱器風閥全開,中溫煙氣溫度289.4℃;汽輪機真空-86Pa,汽輪機實際進汽壓力、溫度(1.31MPa,291.4℃)遠低于額定進汽參數(2.2MPa,370℃);篦冷機1室風壓7000~7200Pa。

      優(yōu)化方案:

      鑒于公司余熱發(fā)電系統(tǒng)實際運行參數與設計值相差較大,根據調研實際情況,認為公司余熱發(fā)電偏低的主要原因是窯操和余熱發(fā)電操作人員的協作配合不夠,參數調整不合理,AQC余熱鍋爐高、中溫過熱器風量、風溫不能有效匹配。經過討論確定了以下優(yōu)化方案:

      在保證窯況、煤耗不變的情況下,調整AQC余熱鍋爐高、中溫過熱器風閥開度和篦冷機1室壓力,找到有利余熱發(fā)電的最佳參數范圍。

      優(yōu)化過程:

      第一天參數調整情況:

      調整后發(fā)電量由2700Kw/h上升至3200Kw/h(噸熟料發(fā)電量由21.2kWh上升至25kWh)。窯況沒有明顯變化,用煤量、產質量沒有變化,二次風溫度能保證1050℃以上。

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      第二天參數調整情況:

      調整后發(fā)電量由3200Kw/h上升至3500Kw/h(噸熟料發(fā)電量由25kWh上升至28kWh),二次風溫度下降30℃左右,能保證1030℃以上,對窯煅燒影響不大,用煤量、產質量沒有變化。

      參數調整建議:

      通過二天參數調整并觀察,建議參數調整如下:

      結論:

      該公司根據參數調整建議,成立了SDA精益管理項目小組,經過一年多操作優(yōu)化管理,年平均熟料噸發(fā)電量提高了4,83KWH。

    編輯:王欣欣

    監(jiān)督:0571-85871513

    投稿:news@ccement.com

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