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    岐星水泥廠700t/d窯外分解生產線設計與調試(1)

    2000-12-06 00:00
    擠壓粉磨技術在水泥廠粉磨系統(tǒng)技術改造中的應用

    岐星水泥廠700t/d窯外分解生產線設計與調試

    合肥水泥研究設計院 黃志遠 季益祥(230051)

      岐星水泥廠是陜西省岐山縣岐星村的一家村辦企業(yè),原有4條機立窯生產線(2-φ3×11m、1-φ3×10m、1-φ1.7×6.5m),年生產能力為35萬噸425#普通硅酸鹽水泥。

      岐星水泥廠于1998年11月委托我院進行700t/d生產線的全線設計,99年2月中旬正式開工建設,2000年3月9日點火試生產,3月26日至29日連續(xù)72小時累計生產熟料2310噸,平均日產770噸。5月份生產熟料20173噸,超過月設計產量(17500噸)15.3%;熟料燒成熱耗350KJ/ kg(839kcal/kg),水泥綜合電耗110.8kW.h/t;熟料標號62MPa。生產線工程總投資7400萬元。

      水泥廠領導出于長期安全生產的考慮,要求燒成車間限產運行(800t/d以下),因此,窯的生產潛力仍未完全發(fā)揮。正常生產時窯系統(tǒng)主要工藝參數(shù)見表1。

    表1 窯系統(tǒng)主要工藝參數(shù)

    項 目             參 數(shù)

    回轉窯轉速,r/min--3.1~3.4C1出口氣體溫度,℃--330~350

    C1出口氣體壓力,Pa---4900~-5100C5出口氣體溫度,℃--840~870

    C5下料溫度,℃--835~870分解爐出口氣體溫度,℃--860~890

    窯尾煙室氣體溫度,℃--950~1050高溫風機熱力耦合器開度,%--50~55

    增濕塔出口溫度,℃--130~170入窯物料表觀分解率,%--90~97入爐三次風溫,℃--780~880

    窯頭與分解爐喂煤比例--~4:6

    本文就該生產線的設計特點與調試過程作一簡單介紹。

    1 設計特點

    1.1 采用了較多的新技術、新裝備

    (1) 新型旋風預熱器以及改進型RSP分解爐

      我院開發(fā)的新型五級預熱器分解爐系統(tǒng)從旋風筒及其上升管道和分解爐的結構、尺寸以及相互銜接等方面進行了系統(tǒng)的優(yōu)化改進,不僅大幅度降低了系統(tǒng)阻力(正常生產時1級筒出口負壓為-4.9~-5.1kPa左右),而且有效地避免了堵塞(從3月9日點火投產以來,除了調試初期由于施工遺留物等機械原因造成堵塞外,基本未發(fā)生工藝或原燃料引起的堵塞),從而提高了系統(tǒng)的運轉率(5月份運轉率為91.7%)。

    (2) 新型空氣梁篦冷機

      本項目采用了由我院開發(fā)的新型空氣梁篦冷機作為熟料冷卻裝置。空氣梁技術能有效減少冷卻風量,提高入窯二次風溫和入分解爐三次風溫,有處于燃料的燃燒;同時由于提高了出窯熟料的冷卻速率,有利于提高熟料質量。

      在該生產線的實際生產中,入人解爐的三次風溫通常都在800℃以上。產量較高時(>800t/d)甚至達到870℃以上,為煤粉在分解爐內也相應較大(通常為6~12%),細度也較粗(12~20%),但很少發(fā)生煤粉在分解爐內燃燒不完全而跑到4#級以上旋風筒內燃燒的情況,從而保證了預分解系統(tǒng)溫度場的穩(wěn)定。

    (3) 立式生料磨

      立式磨是一種高效節(jié)能型粉磨設備。立式磨生料制備系統(tǒng)具有工藝流程簡單、設備維護量小、粉磨電耗低(17~17.5KW.h/t)、調試周期短等特點。本項目所用HRM1900立式磨設計產量55t/h(細度12%),剛投產時以35t/h低量運行,一周內逐步增加至55t/h,以后一直在設計產量之上平穩(wěn)運行。

    (4) DCS自動控制系統(tǒng)

      本工程自動化總體方案以“集散控制、分解結構”為主要特點。所謂的“集散型控制”即分散的數(shù)據(jù)處理和過程控制、集中的操作監(jiān)視。本項目DCS系統(tǒng)選用德國SIEMENS公司的PCS7系統(tǒng),主機選用工業(yè)PC機,CRT選用彩色大屏幕顯示器。整個系統(tǒng)先進、實用、可靠。

      結合本工程工藝布置和特點,設四個DCS過程站。

    a 生料磨及均化庫站:從配料庫底到窯尾喂料樓。

    b 窯尾站:從窯尾喂料樓到窯尾煙室。

    c 窯頭站:包括余風處理、窯中、窯頭、篦冷機到熟料庫頂。

    d 煤磨站:從磨頭倉到煤粉輸送。

      各過程站之間的信息交往通過一個工業(yè)控制計算機網絡實現(xiàn)。

      過程站的分散設置及網絡通訊方式大大提高了自動化系統(tǒng)的可靠性,節(jié)省了電纜橋架和施工費用,同時提高了系統(tǒng)的現(xiàn)場抗干擾能力。

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