亚洲日韩欧美在线午夜,草草aⅴ在线观看视频,91精品夜夜夜一区二区,偷拍亚洲一区一区二区三区

<dfn id="pndi1"></dfn>
  • <mark id="pndi1"><thead id="pndi1"><label id="pndi1"></label></thead></mark>

    <mark id="pndi1"><thead id="pndi1"><input id="pndi1"></input></thead></mark>
    <mark id="pndi1"><thead id="pndi1"></thead></mark>
    <sup id="pndi1"><thead id="pndi1"><input id="pndi1"></input></thead></sup>

    <ol id="pndi1"><nobr id="pndi1"></nobr></ol>

    窯外分解窯使用復(fù)合礦化劑操作體會(huì)

    2007-05-29 00:00
    我廠Φ3m×48m700t/d帶4級(jí)預(yù)熱器的RSP窯外分解窯系統(tǒng)因原材料中含堿量高,使得熟料中堿高達(dá)1.5%~2.0%;造成預(yù)熱器頻繁結(jié)皮堵塞,窯亦頻繁結(jié)蛋、結(jié)圈、長(zhǎng)厚窯皮,嚴(yán)重影響了回轉(zhuǎn)窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率,系統(tǒng)始終不能達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)。由于堿含量高,熟料28d抗壓強(qiáng)度徘徊在53MPa左右,嚴(yán)重影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。為此,我們?cè)囉脧?fù)合礦化劑低溫煅燒硅酸鹽水泥熟料,取得了意想不到的效果。  

    1 配料設(shè)計(jì) 

      采用三高配料方案,即KH:0.91~0.94、n:2.5~2.7、P:1.5~1.7。實(shí)際操作中,選用螢石、石膏作復(fù)合礦化劑,熟料中堿含量在1.5%~2.0%時(shí),控制熟料中F-含量為0.2%~0.3%,設(shè)計(jì)F-/SO3為0.23~0.35,實(shí)際生產(chǎn)中,熟料Fe2O3<3.30%,否則,回轉(zhuǎn)窯易結(jié)大蛋、長(zhǎng)厚窯皮。n也要適當(dāng),過(guò)高易造成飛砂,窯內(nèi)發(fā)渾,影響看火操作,也影響熟料質(zhì)量;過(guò)低,容易結(jié)圈、結(jié)蛋,還會(huì)引起預(yù)熱器結(jié)皮堵塞。KH值的控制必須得當(dāng),低于0.90時(shí),料子不耐火,過(guò)早形成液相,容易引起窯內(nèi)結(jié)大蛋滾不出來(lái);而過(guò)高的KH值容易造成熟料中fCaO偏高,當(dāng)KH值高于0.96時(shí),fCaO高達(dá)3.0%以上,影響熟料安定性。當(dāng)P值超過(guò)1.7時(shí),容易長(zhǎng)厚窯皮和長(zhǎng)窯皮;低于1.3時(shí),窯皮經(jīng)常性垮落而造成竄黃料和紅窯事故,窯況難以穩(wěn)定,且熟料強(qiáng)度亦偏低。 

    2 看火操作 

      在窯外分解窯上使用復(fù)合礦化劑,新砌耐火磚時(shí),先按規(guī)定程序烘窯,接著進(jìn)行點(diǎn)火操作,當(dāng)窯溫度升到750℃,一級(jí)筒出口溫度達(dá)200℃以上時(shí),開(kāi)啟高溫風(fēng)機(jī),然后進(jìn)行分解爐的點(diǎn)火操作,約10min左右,一級(jí)筒出口溫度達(dá)到300℃以上,這時(shí)即可進(jìn)行投料(一般為正常投料量的40%),即轉(zhuǎn)入掛窯皮操作。在此期間,噴煤管由里向外拉,直至拉到窯口;8h左右,投料量即可達(dá)到正常投料量的80%,一般在2個(gè)班左右便可達(dá)到正常投料量,轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn),掛窯皮操作與正常生產(chǎn)基本相同。 
      
    在實(shí)際生產(chǎn)中,預(yù)分解窯系統(tǒng)溫度較未使用復(fù)合礦化劑時(shí)約低100℃左右,窯尾溫度控制在850~950℃,分解爐混合室出口溫度在820~870℃,系統(tǒng)負(fù)壓較原來(lái)變化不大。使用復(fù)合礦化劑后明顯感受是液相形成溫度低,窯速必須快,并且快轉(zhuǎn)率要高。在試生產(chǎn)期間,曾因掉窯皮竄料急打慢車(chē),造成窯內(nèi)結(jié)圈而影響生產(chǎn)。我們采用冷熱交替法進(jìn)行處理,用了6h多處理掉了結(jié)圈,轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。還因窯速慢,窯尾溫度控制不當(dāng)造成窯內(nèi)頻繁結(jié)蛋,最大直徑達(dá)1.6m,一般連續(xù)出2~5個(gè)蛋,其中一次連續(xù)卸出5個(gè)大蛋,造成篦冷機(jī)負(fù)荷過(guò)大拉不動(dòng),停機(jī)處理3h,其余均未出現(xiàn)停窯現(xiàn)象。針對(duì)結(jié)蛋現(xiàn)象,我們采取降低窯尾溫度,提高窯速的辦法,把窯尾溫度控制在850~900℃,窯速提高到3.2r/min后,很少出現(xiàn)結(jié)蛋現(xiàn)象,即便有也只是些不規(guī)則的小蛋(直徑都小于0.4m,估計(jì)是掉窯皮引起的),不會(huì)影響生產(chǎn),窯內(nèi)結(jié)圈和長(zhǎng)厚窯皮現(xiàn)象亦未再出現(xiàn)。 
      
    正常生產(chǎn)期間,窯皮不斷長(zhǎng)和掉,保持動(dòng)態(tài)平衡。但有時(shí)因其它方面的原因會(huì)造成大量掉窯皮,使窯皮后的物料直接竄入燒成帶,引起竄黃料,傳統(tǒng)的操作方法是頂燒,急打慢車(chē)。而使用復(fù)合礦化劑后,由于液相量多,且形成液相溫度低,這時(shí)如果急打慢車(chē),會(huì)使過(guò)渡帶來(lái)的料子在燒成帶形成過(guò)多液相,并由于窯速減慢,這部分物料就會(huì)粘附到原來(lái)的窯皮上,形成厚窯皮,從而影響窯的正常運(yùn)行。我廠的處理方法是減料50%、窯速只減10%、窯前加10%的煤頂燒、窯尾減50%的煤。一般情況下,這股料只有五六分鐘便過(guò)去。按窯50t/h投料計(jì)算,頂多只有四五噸黃料竄出,隔離放置或外放便可以了,經(jīng)過(guò)半個(gè)多小時(shí)的調(diào)整,便可恢復(fù)正常。 
      
    保持篦冷機(jī)內(nèi)料層厚度為500~700mm,二次風(fēng)溫950~1050℃,采用大窯頭罩抽取三次風(fēng)溫達(dá)750~850℃,分解爐用煤量與窯頭用煤比例為60/40,窯系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,高溫風(fēng)機(jī)800r/min,基本未出現(xiàn)預(yù)熱器結(jié)皮堵塞現(xiàn)象,為防止水平管道和窯尾縮口結(jié)皮堵塞,一般每班對(duì)水平管道和窯尾縮口清理一次。自使用復(fù)合礦化劑以來(lái),除一次因預(yù)熱器澆注料脫落造成三級(jí)筒堵塞停窯外,從未出現(xiàn)因結(jié)皮堵塞預(yù)熱器而造成停窯的事故。 

    3 使用效果 

      采用復(fù)合礦化劑技術(shù),在熟料中堿含量(1.5%~2.0%)不變的情況下,一是解決了因原料中堿含量高預(yù)熱器結(jié)皮堵塞、回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈及結(jié)蛋的工藝難題,提高了窯的快轉(zhuǎn)率;二是熟料28d抗壓強(qiáng)度由原來(lái)的53MPa提高到58MPa(按GB177-85方法檢驗(yàn)),克服了高堿熟料后期強(qiáng)度低的技術(shù)難題;三是回轉(zhuǎn)窯達(dá)到設(shè)計(jì)能力,實(shí)現(xiàn)72h連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)標(biāo)生產(chǎn),共生產(chǎn)熟料2158t,并于1999年10~12月連續(xù)生產(chǎn)熟料49200t,實(shí)現(xiàn)季度達(dá)產(chǎn);四是窯皮質(zhì)量好,相對(duì)平整均勻、易于操作控制,生料易燒性好,熟料升重平均在1400g/l左右,fCaO平均值在0.8%左右,合格率達(dá)90%以上;五是煤耗降低幅度大,熟料熱耗只有3553kJ/kg,較原來(lái)降低630kJ/kg。由此可見(jiàn),采用復(fù)合礦化劑技術(shù)對(duì)于窯外分解窯來(lái)說(shuō)同樣是可行的,但關(guān)鍵是如何匹配和控制系統(tǒng)工藝參數(shù)。 

    編輯:

    監(jiān)督:0571-85871513

    投稿:news@ccement.com

    本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

    閱讀榜

    [中國(guó)建材集團(tuán)]中國(guó)建材在線學(xué)習(xí)平臺(tái)\"善建e學(xué)\"7月4日盛大上線,開(kāi)啟終身學(xué)習(xí)新篇章!

    水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”已經(jīng)到了不得不反的時(shí)候

    水泥網(wǎng)評(píng)論:中美關(guān)稅戰(zhàn)升級(jí),或?qū)?duì)水泥行業(yè)產(chǎn)生利好?

    水泥網(wǎng)獨(dú)家:當(dāng)前水泥行業(yè)主要矛盾是需求急劇下滑和去產(chǎn)能力度不足的矛盾

    緬甸3.28大地震后雙犀牛水泥抗震救援救災(zāi)

    C25混凝土配合比-常用C25混凝土配合比圖表

    C30、C40混凝土配合比表與計(jì)算方法-最新混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)范

    過(guò)去十年水泥行業(yè)最大的問(wèn)題——該退出的沒(méi)退出

    水泥網(wǎng)獨(dú)家:華潤(rùn)建材科技扭虧 海螺水泥凈利大增 水泥行業(yè)熬出頭了?

    “反內(nèi)卷”不是“雨露均沾” 水泥企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)已到最后窗口期

    水泥網(wǎng)月報(bào):2025年3月中國(guó)水泥網(wǎng)行情月報(bào)

    一季度全國(guó)水泥產(chǎn)量3.31億噸,全口徑降幅1.7%!

    點(diǎn)贊!水泥行業(yè)章小華等5人獲全國(guó)表彰

    [2025.5.27-28 武漢]2025中國(guó)水泥雙碳大會(huì)暨第十三屆節(jié)能環(huán)保技術(shù)交流大會(huì)

    GB175-2023《通用硅酸鹽水泥》新標(biāo)準(zhǔn)即將實(shí)施,水泥企業(yè)應(yīng)該怎么做?

    工信部智能工廠案例丨海螺集團(tuán):水泥生產(chǎn)全流程智能工廠

    2025-05-06 05:09:20