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    監(jiān)測錐體負(fù)壓預(yù)防預(yù)熱器堵料

    2007-07-04 00:00
    1  問題提出  
       
     在干法窯外分解生產(chǎn)線中,窯尾預(yù)熱器的運(yùn)行狀況至關(guān)重要,由于工藝操作不當(dāng),所引起的預(yù)熱器堵料,不僅大大降低了窯運(yùn)轉(zhuǎn)率,而且給崗位人員帶來了繁重的捅料工作,為了防止這種情況的發(fā)生,設(shè)計院在易發(fā)生堵料的“瓶頸”部位———各級下料管錐段,設(shè)計了核子料位計,以監(jiān)測其中物料的堆積情況,但從實際使用的情況來看,該設(shè)備滿足不了工藝要求,經(jīng)常出現(xiàn)報警錯誤,解決這個問題勢在必行。  

    2  原因分析  
        
    經(jīng)對我廠預(yù)熱器系統(tǒng)仔細(xì)觀察、分析,發(fā)現(xiàn)核子料位計發(fā)生誤動作主要有以下三方面原因:  
        
    1)由于計數(shù)管安裝的支架直接聯(lián)接在下料錐管上,且靠錐管非常近,錐管的熱量持續(xù)傳至計數(shù)管后,其內(nèi)部的電子元件,由于長期受高溫的影響,會出現(xiàn)誤計數(shù)。  
       
     2)由于入窯生料成分的變化,喂煤波動,用風(fēng)變化等因素,有時下料錐管內(nèi)有較厚的結(jié)皮,而且結(jié)皮的狀況也在隨時發(fā)生變化。  
        
    3)由于生料粉是懸浮在下料錐管內(nèi)的,這就造成了沒有明顯的“料位”,實質(zhì)上是“料(位)—界(位)”不清,核子料位計在這種情況下是不可能給出可靠的信號的。  

    3  解決方案  
        
    各級下料錐管在工況正常時(即沒有發(fā)生堵料時),應(yīng)有一個正常的負(fù)壓值,這個負(fù)壓值基本與各級筒的入口負(fù)壓相當(dāng)。當(dāng)某級錐管即將發(fā)生堵料時,負(fù)壓將會急劇變化,直至接近零。當(dāng)然,由于取樣孔被結(jié)皮堵死也會出現(xiàn)這種情況,但從實際上看來,只要將取樣孔開得足夠大(Φ50mm以上)這種情況幾乎不會發(fā)生?;谶@種想法,我們在容易發(fā)生堵料的C3、C4A、C4B、C5級各下料錐管段,安裝了1151壓力變送器,并遠(yuǎn)傳至后備儀表控制盤及DCS上組成監(jiān)測報警系統(tǒng),見圖1。   
      
    圖1  系統(tǒng)組成框圖  

    4  結(jié)語  
       
     我公司1號窯窯尾預(yù)熱器自從1996年進(jìn)行以上技改后在發(fā)生的幾次堵料中,都因報警準(zhǔn)確、及時,生產(chǎn)恢復(fù)很快,實踐證明這是一種行之有效的好方法。 

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