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    電石渣100%代替石灰石新型干法水泥熟料生產(chǎn)線的試生產(chǎn)

    2009-02-26 00:00

      根據(jù)A化工企業(yè)年生產(chǎn)PVC規(guī)模所產(chǎn)生的電石渣量,我公司以電石渣100%替代石灰石,利用新型干法水泥生產(chǎn)工藝于2008年2月建成一條1600t/d水泥熟料生產(chǎn)線。

      1 生產(chǎn)工藝流程及裝備選型

      1.1工藝流程圖(圖1)。

    圖1  工藝流程圖

      1.2 主機(jī)設(shè)備配套選型(表1)

    表1   主機(jī)設(shè)備選型

      2 調(diào)試與試生產(chǎn)情況

      生產(chǎn)線采用中央集散控"制DCS系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)控,生產(chǎn)自動(dòng)化程度比較高。操控以中控為主,現(xiàn)場(chǎng)為輔。

      2.1系統(tǒng)相關(guān)工藝參數(shù)(表2)

      2.2 生料制備配比

      通過(guò)多次試驗(yàn)摸索確定的生料組分見(jiàn)表3。

      2.3 相關(guān)工藝指標(biāo)

      經(jīng)連續(xù)幾個(gè)月的煅燒最終確定了生料入窯鈣、鐵、細(xì)度和三率值(表4)。

      2.4 煙煤的工業(yè)分析(表5)

      2.5 熟料化學(xué)成分(表6)

      2.6 熟料性能指標(biāo)(表7)

      2.7 回轉(zhuǎn)窯月度運(yùn)轉(zhuǎn)率、產(chǎn)量、能耗、廢氣排放含塵(表8)

      3 試生產(chǎn)暴露的問(wèn)題及改進(jìn)措施

      (1)烘干破碎機(jī)堵料壓死問(wèn)題的解決。在進(jìn)口濕料易堵料處,加裝空氣炮,烘干破上口增加2組打散器;改進(jìn)措施:出口干粉收集旋風(fēng)器下鎖風(fēng)裝置更換改進(jìn),保證氣路料路暢通。

      (2)電石渣干粉入庫(kù)溫度很高,造成干粉庫(kù)均化卸料裝置損壞,出庫(kù)下料不穩(wěn),生料出磨及入窯質(zhì)量嚴(yán)重波動(dòng)。改進(jìn)措施:使用耐高溫材料,維修更換庫(kù)底沖氣裝置及放料電控闡板,使用管式螺旋秤。

      (3)C1預(yù)熱器進(jìn)風(fēng)道、下錐體,C2預(yù)熱器下錐體,窯尾煙室及斜坡易堵料。改進(jìn)措施:在這些地方加裝空氣炮,強(qiáng)化人工捅料工作。嚴(yán)格控制電石渣Cl-含量,嚴(yán)格控制工況參數(shù),嚴(yán)格執(zhí)行操作程序。

      (4)管道分解爐下錐體三次風(fēng)進(jìn)風(fēng)口不是按蝸殼形狀設(shè)計(jì)制作安裝,在高溫和高速料流沖刷下,損壞漏風(fēng)嚴(yán)重,影響煅燒。改進(jìn)措施:改進(jìn)設(shè)計(jì),按要求現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行制作整改。

      (5)由于對(duì)干電石渣的容重沒(méi)有足夠的了解,系統(tǒng)按普通生料容重配置輸送設(shè)備,造成其能力嚴(yán)重不足。改進(jìn)措施:對(duì)相關(guān)提升機(jī)、空氣斜槽、拉運(yùn)機(jī)進(jìn)行更換。

      (6)由于烘干破碎機(jī)直接采用窯尾系統(tǒng)用風(fēng)和熱源,窯尾風(fēng)路系統(tǒng)比較復(fù)雜,一級(jí)、二級(jí)預(yù)熱器料流分離率不是很高,造成窯內(nèi)煅燒來(lái)料不穩(wěn)。改進(jìn)措施:將C1、C2預(yù)熱器內(nèi)筒加長(zhǎng)1 m。

      (7)由于電石渣生產(chǎn)熟料工藝相對(duì)比較復(fù)雜,操作參數(shù)需適時(shí)摸索調(diào)整,如各點(diǎn)控制溫度、工況負(fù)壓、負(fù)荷,入窯生料相關(guān)指標(biāo)、熟料檢測(cè)指標(biāo)修定等等。

      總的來(lái)說(shuō),各主、輔機(jī)在試生產(chǎn)運(yùn)行中不斷出現(xiàn)一些故障,需急時(shí)停機(jī)進(jìn)行維修和改進(jìn),造成生產(chǎn)的中斷,所以整體運(yùn)轉(zhuǎn)率不是很高。

      4 遺留的問(wèn)題

     ?。?)由于C1預(yù)熱器采用單臺(tái)大尺寸形式設(shè)計(jì)制作,氣、料分離效率有限,造成系統(tǒng)回料量較大,影響烘干破碎機(jī)烘干效率和窯尾收塵效果。

      (2)由于烘干破碎機(jī)系統(tǒng)貫穿于窯尾系統(tǒng)之中,在一定程度上形成相互制約,相互影響,停窯時(shí)無(wú)法進(jìn)行電石渣烘干,烘干破碎機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)回轉(zhuǎn)窯無(wú)法生產(chǎn)。

      (3)由于電石渣由A企業(yè)提供,生產(chǎn)過(guò)程中常常出現(xiàn)矛盾,A企業(yè)生產(chǎn)正常時(shí),我方生產(chǎn)有時(shí)不正常,我方生產(chǎn)正常時(shí),A企業(yè)生產(chǎn)有時(shí)不正常或限產(chǎn)。

      (4)在生產(chǎn)過(guò)程中,由于對(duì)電石渣的相關(guān)特征以及對(duì)整個(gè)生產(chǎn)工藝的認(rèn)識(shí)了解還不夠完全,重點(diǎn)是煅燒過(guò)程控制需要進(jìn)行更進(jìn)一步的探索,以確保獲得更優(yōu)質(zhì)、多性能用途的熟料產(chǎn)品。

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