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    入窯煤粉水分給窯煅燒帶來的影響

    2011-08-15 00:00

      我公司3200t/d生產(chǎn)線于2003年6月投產(chǎn)運行后,熟料產(chǎn)量維持在3 400t/d 熟料熱耗3135kJ/kg,各項指標均在設(shè)計范圍內(nèi)且年運轉(zhuǎn)率在90%以上。進入2007年后由于燃煤緊張,由山西大同煤更換為內(nèi)蒙古煤,原煤的成分發(fā)生了變化,特別是內(nèi)水含量變高,給窯煅燒帶來不小的影響。

      1.燃料情況

      煤的工業(yè)分析見表l。

      表1  煤的工業(yè)分析

    產(chǎn)地
    Mar
    /%
    St.ad
    /%
    Mad
    /%
    Aad/%
    Vad
    /%
    FCad
    Qnet,ad
    /(kJ/kg)
    內(nèi)蒙古
    17.0
    0.71
    9.83
    16.22
    29.96
    43.99
    20506
    山西
    6.75
    0.38
    3.40
    16.48
    32.19
    47.55
    23568

      2  出現(xiàn)的問題

      2007年7月2 日夜班窯操作員發(fā)現(xiàn),分解爐出口負壓突然增高600Pa,最高達到-l 800Pa,并且來回波動,窯電流隨之下降,大約5min后分解爐出口壓力最高達-2000Pa,最后達到壓力表的最高量程。從分解爐到高溫風機進口所有壓力均有不同程度升高,期間操作員減料運行并馬上通知現(xiàn)場巡檢工,檢查分解爐縮口部位和窯尾煙室部位是否有結(jié)皮垮塌堵塞,經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)異常,煙室生料也不黏。從窯頭觀察窯內(nèi)通風效果很差,渾濁不清,返火嚴重并流向三次風管,窯頭微正壓,窯煅燒困難,系統(tǒng)壓力持續(xù)偏高。系統(tǒng)正常操作參數(shù)與故障參數(shù)對比見表2。

      表2  正常運行和故障時運行參數(shù)

    測量點或控
    制點名稱
    壓力/Pa
    溫度/℃
    正常參數(shù)
    事故參數(shù)
    正常參數(shù)
    事故參數(shù)
    預(yù)熱器出口
    -5 500
    -6000
     
     
    C1出口
    -5300
    -5 800
    325
    330
    C2出口
    -4200
    -4 800
    520
    525
    C3出口
    -3 500
    -3 800
    670
    680
    C4出口
    -2800
    -3200
    790
    810
    C5出口
    -2100
    -2600
    870
    880
    TSD爐出口
    -l 200
    -2000
    890
    880
    入爐三次風
    -450
    -650
    880
    870
    窯尾煙室
    -300
    -100
    1 050
    1100
    SC出口
     
     
    960
    935
    C5出料溫度
     
     
    850
    855

      3  處理經(jīng)過

      當班操作員認為窯內(nèi)結(jié)圈起蛋,于是第一次止料停窯從窯頭往窯內(nèi)觀察,但并未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象,然后升溫投料,開始壓力并不高,10min后問題依然出現(xiàn),隨后窯內(nèi)開始跑黃料,故決定停窯。白天對預(yù)熱器、分解爐、預(yù)燃室、三次風管和煙室檢查沒有發(fā)現(xiàn)異形物,系統(tǒng)通風面積沒有發(fā)生突然性變化。待窯冷卻后進窯檢查發(fā)現(xiàn),窯內(nèi)30m后僅有一道50mm的圈,窯內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)結(jié)蛋現(xiàn)象。由于系統(tǒng)并未檢查出異常情況,且處于水泥銷售高峰期,于是點火升溫。再次投料后問題比停窯前更嚴重,窯尾密封處開始冒料,C5溫度倒掛嚴重,系統(tǒng)負壓比正常高出1 000Pa,分解爐溫度難以穩(wěn)定控制,窯內(nèi)煅燒效果非常差,直接跑黃料,只得又止料停窯。根據(jù)以往經(jīng)驗,初步懷疑是喂煤量波動導(dǎo)致煤粉不完全燃燒,使系統(tǒng)阻力升高所致。但檢查煤粉計量系統(tǒng)和煤粉燃燒器后并沒有發(fā)現(xiàn)異常。于是圍繞影響煤質(zhì)的外部因素查找,最后確認是由于原煤粉磨過程出了問題,加上原煤水分高,導(dǎo)致煤粉水分太高,細度跑粗。

      4  問題分析

      由于當時雨量增多,煤磨隔倉板通風面積有30%被煤粉糊死,煤磨通風差,研磨能力下降,臺時產(chǎn)量低,一度供不上窯用。7月2日夜班接班后,煤磨操作員為趕倉放寬了細度和水分,加大煤磨臺時產(chǎn)量?;炛厦堪喽c取兩次樣對煤粉細度和水分進行化驗。當班煤粉水分高達9%,細度達到8%(正常生產(chǎn)控制在3%),并且事后對煤粉轉(zhuǎn)子秤取瞬時樣分析,水分高達12%。對比數(shù)據(jù)見表3。

    表3  煤粉水分有關(guān)指標    %
    質(zhì)量控制
    正??刂?/DIV>
    事故時
    進廠原煤
    5
    3
    12
    17
     

      煤粉水分對煤的低位熱值影響很嚴重,且水分含量高,煤粉燃燒不穩(wěn)定,導(dǎo)致溫度時高時低。理論上,水分每增加1%,其燃燒熱值降低1%。煤粉中的水分可以從燃燒過程中吸收很多的熱量,使燃燒溫度迅速下降。水在受熱汽化時,體積增大l 700多倍,且大量的水蒸氣籠罩于煤的周圍時,會阻止空氣進入燃燒區(qū)。煤粉水分每增加1.0%,火焰溫度約降低10-20℃,煤粉水分對火焰溫度的影響比灰分約大一倍。水分高還會造成煤粉不完全燃燒,燒成溫度較低。

      含水分高的煤粉不但難于粉磨,在輸送、儲存過程中容易引起堵塞,影響煤粉的均勻喂料,最終導(dǎo)致窯溫的波動;含水分高的煤粉入窯時,導(dǎo)致煤粉燃燒滯后,火焰拉長。煤粉的外在水分可以通過提高出磨氣體溫度來降低,而內(nèi)在水分需要在110℃左右才能蒸發(fā),磨內(nèi)降低內(nèi)在水分含量是很困難的。從表1看出,我公司煤粉質(zhì)量發(fā)生了較大的變化,給操作造成了很大的困難。

      煤粉水分加大,窯內(nèi)水蒸氣含量增大,導(dǎo)致壓差增大;同時窯內(nèi)燒成溫度偏低,熟料質(zhì)量差,篦冷機內(nèi)料層阻力增大,窯內(nèi)飛砂增大也是加大系統(tǒng)陰力的一個原因。由于上述原因,最終導(dǎo)致系統(tǒng)壓力升高800Pa左右。

      5  結(jié)論

      由于煤粉粗、水分超大,并且煤質(zhì)較差發(fā)熱量低,窯內(nèi)煤粉難以燃燒,促使窯內(nèi)燒成溫度降低,且我公司使用的內(nèi)蒙古煤本身煤內(nèi)水很高,造成煤的燃燒不穩(wěn)定性增強,煤粉在窯內(nèi)的濃度也變化不定,整個窯系統(tǒng)平均溫度偏低,使得系統(tǒng)壓力增大。尤其是分解爐內(nèi)煤粉同樣燃燒效果差,煤粉濃度增高,不完全燃燒加劇,也是最終導(dǎo)致系統(tǒng)壓力增高的原因。

      6  解決方法

      由于停窯時間較長,窯完全冷卻,于是將窯點火火升溫時間延長,保證在投料前將煤粉倉內(nèi)煤粉用盡后再投料。同時加大燃燒器一次風壓、調(diào)整旋流風比例,延長油煤混燃時間,嚴格控制出磨煤粉細度和水分。最終本次投料后上述現(xiàn)象完全消失,窯的各項指標均在正常范圍。

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