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    5000t/d線篦冷機冷卻效果差的改造措施

    《新世紀水泥導(dǎo)報》2012-04 · 2014-07-29 16:35

      摘要:某5000t/d水泥生產(chǎn)線所配的篦冷機規(guī)格偏小,投產(chǎn)后窯系統(tǒng)實際最高產(chǎn)量遠超設(shè)計值,導(dǎo)致出篦冷機熟料溫度高,嚴重制約了水泥磨的運轉(zhuǎn)率和窯系統(tǒng)的最大產(chǎn)能發(fā)揮,影響工廠的經(jīng)濟效益。經(jīng)過對部分篦冷機冷卻風(fēng)機的改造后,降低了出篦冷機熟料的溫度,增加了余熱發(fā)電量,提高了工廠的經(jīng)濟效益。

      0  引 言

      我院為河北某公司5000 t/d新型干法水泥生產(chǎn)線所配的篦冷機為棒式第四代篦冷機,設(shè)計之初窯系統(tǒng)最高產(chǎn)量定位為5 500 t/d 。2010年生產(chǎn)線投產(chǎn)后,窯系統(tǒng)最高產(chǎn)量遠超5 500 t/d,經(jīng)常穩(wěn)定在5 800 t/d,有時能到6 000 t/d。此時發(fā)現(xiàn)出篦冷機熟料溫度高,遠超過設(shè)計值,經(jīng)測定熟料最高溫度有時達到230 ℃。由于熟料溫度過高,導(dǎo)致熟料庫庫底膠帶輸送機膠帶燒壞,膠帶的壽命大打折扣;另外,由于入水泥磨的熟料溫度過高,水泥磨的滑履軸承溫度經(jīng)常超過設(shè)定值而報警,水泥磨不得不頻繁停機,嚴重制約了窯系統(tǒng)的提產(chǎn)和水泥磨的運轉(zhuǎn)率。針對此狀況,2010年10月對篦冷機冷卻風(fēng)機進行了標定,2011年7月對部分篦冷機冷卻風(fēng)機進行了更換,改造后篦冷機冷卻效果明顯提高,經(jīng)濟效益明顯。

      1  存在的問題

      生產(chǎn)線在試生產(chǎn)階段,由于窯系統(tǒng)的產(chǎn)量在5000t/d左右,出篦冷機熟料溫度基本在設(shè)計值范圍內(nèi)。隨著生產(chǎn)技術(shù)人員對設(shè)備和生產(chǎn)工藝的熟悉,窯系統(tǒng)產(chǎn)量穩(wěn)步上升,產(chǎn)量基本穩(wěn)定在5800 t/d左右,最高達到6000 t/d。隨著產(chǎn)量的上升,篦冷機主要出現(xiàn)以下問題:

      (1)篦冷機篦下壓力高,F(xiàn)1室和F2室風(fēng)機調(diào)節(jié)閥門全開的情況下,鼓不進足夠的風(fēng);

      (2)出篦冷機熟料溫度高,常在150 ℃左右,有時甚至出現(xiàn)紅料,經(jīng)測定熟料最高溫度達到230 ℃;

      (3)雖然出篦冷機熟料溫度高,但是去余熱發(fā)電的廢氣溫度不高(360 ℃左右),大部分時間達不到設(shè)計溫度(設(shè)計溫度為380 ℃),這說明熟料中的熱量沒有充分置換出來。

      針對出現(xiàn)的問題,2010年10月企業(yè)組織了設(shè)計院和風(fēng)機設(shè)備制造廠家分別對篦冷機冷卻風(fēng)機進行了標定。標定結(jié)果見表1,篦冷機和冷卻風(fēng)機設(shè)計參數(shù)見表2。

     2 問題分析

      從表2的數(shù)據(jù)來看,風(fēng)機設(shè)計值的總風(fēng)量為569880m3/h,熟料單位配風(fēng)量分別為2.735m3/kg熟料(窯產(chǎn)量5000t/d)、2.487m3/kg熟料(窯產(chǎn)量5500 t/d)、2.28 m3/kg熟料 (窯產(chǎn)量6000t/d)。篦冷機單位負荷分別為42.735t/d•m2 (窯產(chǎn)量5000t/d)、47t/d•m2(窯產(chǎn)量5 500 t/d)和51.28 t/d•m2(窯產(chǎn)量6000t/d)。對應(yīng)窯最高產(chǎn)量6000t/d來說,風(fēng)機總風(fēng)量的設(shè)計值足夠,但篦冷機的冷卻面積明顯偏小,篦冷機的單位面積負荷偏大。一般篦冷機的負荷在42~45 t/d•m2之間,對應(yīng)額定產(chǎn)量5 000 t/d的生產(chǎn)線,篦冷機冷卻面積一般為130m2左右。

      從表1的數(shù)據(jù)來看,不管是設(shè)備廠家還是設(shè)計院的標定結(jié)果,風(fēng)機實際的運行總風(fēng)量與設(shè)計值相差比較大,約差36%,特別是F1、F2和F3的風(fēng)機。此時實際運行的熟料單位配風(fēng)量為1.54 m3/kg熟料(窯產(chǎn)量5 700 t/d),明顯低于標準值。

      綜上所述,產(chǎn)生問題的主要原因有:

      (1)設(shè)計時對窯系統(tǒng)產(chǎn)量定位不準,導(dǎo)致篦冷機選型偏小。當窯系統(tǒng)產(chǎn)量超過5 500 t/d時,篦冷機單位面積負荷偏大,篦冷機篦床上的熟料厚度高于篦冷機設(shè)計的理論值。

      (2)F1、F2和F3室風(fēng)機設(shè)計壓力富余偏小,從表1的標定數(shù)據(jù)來看,風(fēng)機出口壓力高于額定值約10%。當窯系統(tǒng)產(chǎn)量超過5 500 t/d,表現(xiàn)為鼓不進足夠的風(fēng)。

      (3)冷卻風(fēng)機的整體效率偏低,偏離設(shè)計值太多,風(fēng)機實際運行的總風(fēng)量與設(shè)計值約差36%(窯產(chǎn)量5700t/d時)。

      (4) 第四代篦冷機的篦板為無漏料篦板,但細小的物料會積在篦縫中,長期不清理會堵篦縫,這樣也會增加篦板的阻力。

      3 改造與效果

      3.1  改 造

      根據(jù)對標定結(jié)果的分析,本著快速達到目標而又少投入的原則,充分利用原有廠房空間,最大限度地利用原有的風(fēng)機基礎(chǔ)和保持風(fēng)機所配的高壓電機的功率不變,進行以下技改:

      (1)F1、F21、F22三臺風(fēng)機增加壓力,風(fēng)量基本保持不便,重新購買高效率風(fēng)機,保持原有風(fēng)機的功率,這樣原有電機不用更換繼續(xù)使用。

      (2)原來的F21、F22兩臺風(fēng)機更換到F31、F32,原來的F31、F32兩臺風(fēng)機拆掉,其它的風(fēng)機不變。

      這樣只需購買三臺風(fēng)機,原有的風(fēng)機基礎(chǔ)和電氣元件均不需要改變,技改周期短,利用工廠大修時間就可以完成。技改后的風(fēng)機參數(shù)見表3。

     3.2  改造效果

      篦冷機風(fēng)機經(jīng)過技改后,窯系統(tǒng)的產(chǎn)量穩(wěn)定在5300~5700 t/d時,出篦冷機熟料溫度比技改前降低約40 ℃,去窯頭余熱發(fā)電的廢氣溫度提高約15 ℃(廢氣溫度375 ℃),熟料溫度基本達到設(shè)計要求。 這樣降低了由于熟料溫度高導(dǎo)致水泥磨的滑履軸承溫度而停機的概率,提高了水泥磨的運轉(zhuǎn)率,降低了出水泥磨的水泥溫度,改善了水泥的物理性能。另外,去窯頭余熱發(fā)電的廢氣溫度提高,單位熟料的余熱發(fā)電量也相應(yīng)增加了約3 kW•h/kg熟料,技改綜合效益明顯。但是,當窯系統(tǒng)產(chǎn)量維持在5700 ~6000 t/d的高位時,出篦冷機熟料溫度還是偏高(約150~180 ℃)。

     4  結(jié)束語

      (1)出篦冷機熟料溫度的高低主要決定于篦冷機的單位面積負荷和所配冷卻風(fēng)機的參數(shù)及效率,在設(shè)計階段就應(yīng)該針對窯系統(tǒng)的最大產(chǎn)量來合理選擇篦冷機的規(guī)格,這樣才能發(fā)揮系統(tǒng)的最大能力,給工廠帶來好的經(jīng)濟效益。否則就會給生產(chǎn)帶來麻煩,制約系統(tǒng)產(chǎn)能的發(fā)揮。

      (2)篦冷機冷卻風(fēng)機的參數(shù)在設(shè)計時應(yīng)該考慮適當?shù)母挥嘞禂?shù),以適應(yīng)窯產(chǎn)量的波動。

      (3)對于業(yè)主來說,加強對設(shè)備的維護,及時清理篦縫中細料和加強氣室之間的密封,也是保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)的條件。

      (4)對部分篦冷機冷卻風(fēng)機進行更換后,提高了篦冷機的冷卻效果,增加了余熱發(fā)電量,降低了熟料溫度,相應(yīng)提高了水泥磨的運轉(zhuǎn)率,提升了工廠的經(jīng)濟效益。

    編輯:王欣欣

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