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    鋼渣配料在預分解窯上生產(chǎn)高標號熟料

    《四川水泥》2014年4月出版 韓德山 · 2014-09-12 13:43

      摘要:在預分解窯上利用鋼渣配料,該公司通過一年的試驗摸索,采取改進措施,調(diào)整配料方案,改進煅燒操作方法,解決了預熱器系統(tǒng)結皮堵塞,窯內(nèi)結圈、長厚窯皮等工藝故障,熟料標準煤耗下降,產(chǎn)質(zhì)量提高,延長了窯內(nèi)耐火材料使用壽命,收到較好的效果。

     1 鋼渣的性能

      鋼渣是煉鋼過程中,為除去鐵中的硫、磷等有害元素,加入石灰石、螢石,硅鐵粉形成的廢渣,鋼渣成分中的FeO、P2O5,CaO能夠在熟料煅燒中起到礦化和晶種作用,F(xiàn)e2O3的熔點為1560℃,而FeO的熔點為1420℃,能降低熟料的液相生成溫度和液相粘度,提高C2S與CaO在液相中的擴散速度,促進C3S晶體的發(fā)育成長,P2O5含量較少,一般在1.5%左右,摻入后不會影響水泥性能,而且P2O5是β-C2S的晶格穩(wěn)定劑,能夠阻止α-C2S在675℃時轉變?yōu)棣?C2S,防止熟料粉化,CaF2是一種良好的礦化劑, CaO不需分解能夠直接參與固相反應,不僅能降低熟料的熱耗,同時還能誘導C3S的形成。

      2 原材料的成分及配比

      用鋼渣替代鐵粉、用粉煤灰替代粘土,采用四種組分進行配料,其原材料的成分見表1。

      3 生產(chǎn)中暴露的問題

      鋼渣配料在兩條1200t/d線應用,煅燒過程中出現(xiàn)一系列工藝問題,主要表現(xiàn)在:

      (1)熟料的液相量增加。燒成帶窯皮偏厚,且較致密,窯皮厚度達到60cm,窯皮長度較原來長出2~3米,減少了窯的有效容積,影響窯內(nèi)通風及熟料煅燒。窯負荷增加,主電機電流升高,窯內(nèi)填充率升高,窯尾出現(xiàn)冒灰現(xiàn)象。

      (2)五級下料管及錐體出現(xiàn)結皮、堵塞。使用鋼渣配料后,四、五級預熱器錐體及下料管常出現(xiàn)結皮現(xiàn)象,每周要人工清堵一次,平時要每班都檢查錐體及下料管,并進行振打清理,預熱器每次結堵,需要停窯處理8~12小時,嚴重時要處理24小時,影響生產(chǎn)。

      (3)易長副窯皮。停窯檢查,后過渡帶有一層較為疏松的副窯皮,厚度約有60~100mm,停窯后轉窯會自然脫落,但在生產(chǎn)時會影響窯內(nèi)通風。窯尾煙室出現(xiàn)較嚴重的結皮,造成負壓增大,除定期用空氣炮吹堵外,還要人工進行捅堵清理。

      (4)窯前出現(xiàn)憋火現(xiàn)象。熟料外觀顏色發(fā)黃,黃心料增多。

      4 原因分析及采取的措施

      4.1 原因分析

      (1)熟料顏色發(fā)黃、黃心料多

      鋼渣、硫酸渣、鐵礦石都是鐵質(zhì)校正原料,但其中Fe元素的價態(tài)不一樣,呈現(xiàn)不同的顏色,硫酸渣主要是Fe2O3,F(xiàn)e元素為3+價態(tài),顏色為紅色,而鋼渣中有FeO成分,F(xiàn)e元素有2+價態(tài),屬亞價態(tài)鐵,呈黃色,在熟料煅燒過程中,F(xiàn)e元素以3+價態(tài)時,熟料呈青黑色,而Fe元素以2+價態(tài)時,熟料呈黃色。造成二價鐵的原因較多,首先是原材料的帶入,鋼渣本身含有亞價態(tài)鐵,在窯內(nèi)煅燒時,不能得到充分氧化,完全氧化成三價鐵,導致熟料顏色發(fā)黃。這是鋼渣本身造成的。鋼渣較難磨,顆粒粗,在窯內(nèi)煅燒時,與氧接觸的面積小,氧化反應不完全,易形成還原氣氛,使熟料顏色發(fā)黃,黃心料增多。造成熟料顏色發(fā)黃的另一原因是大塊熟料,由于窯內(nèi)易結大塊,大塊料中心煅燒不充分、欠燒,破碎后小料塊便呈黃色,黃料的主要成分是未燒結的生料,比較疏松,游離氧化鈣高,強度低,是熟料外觀顏色發(fā)黃的主要原因。

      (2)預熱器及下料管結堵

      用鋼渣替代鐵粉配料,鋼渣與鐵粉成分及結構截然不同。

      由于鋼渣成分與熟料成分相近,起到晶種和礦化作用,使液相出現(xiàn)溫度降低。同時,鋼渣中MgO含量較高,物料的最低共熔點降低。經(jīng)五級旋浮預熱器預熱及分解爐分解,液相在五級錐體出現(xiàn),粘結在預熱器錐體及下料管,形成結皮,多次結皮使管路不暢,便形成堵塞。過早出現(xiàn)的液相料,遇到漏進的冷風后液相立即固化,在管壁上形成結皮,使下料管下料不暢,出現(xiàn)結皮堵塞的惡性循環(huán),預熱器及下料管結堵,主要原因是鋼渣配料液相出現(xiàn)得早,液相量增多所致。

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      (3)時有欠燒料,夾心料產(chǎn)生

      鋼渣配料,生料易燒性較好,在燒成帶出現(xiàn)液相的溫度降低,液相量相應增加,加之鋼渣中氧化鎂含量較高,增加了熟料液相含量,易結厚窯皮,燒成帶窯皮增長,增厚,逐步形成副窯皮。隨著窯的運轉,窯皮會時掉時掛,掉落的窯皮在窯內(nèi)形成大塊料,同時,因為熟料塊內(nèi)部煅燒不充分,就有欠燒料、夾心料產(chǎn)生。

      (4)熟料液相量高,液相粘度低

      鋼渣代鐵粉后,熟料三率值不適應窯煅燒工藝的要求。鋼渣不同于鐵粉,除含有Fe2O3外,更主要的含有與熟料成分相近的礦物,已進行了固相反應,同時含有較高的MgO,液相出現(xiàn)的溫度降低,液相量相應提高。因此,原來的熟料三率值應進行調(diào)整,要適當提高熟料的硅率,降低液相含量和液相粘度。

      4.2 生產(chǎn)中采取的措施

      (1)調(diào)整熟料的率值控制指標,降低熟料的液相含量,適當提高熟料的KH值和硅酸率,見表2。

      熟料的率值控制指標調(diào)整后,礦物組成見表3。由表3可見,熟料的液相量降低0.9%,三天強度由28.9MPa提高到30.9MPa,28天抗壓強度由原來的56.2MPa提高到58.3MPa,熟料強度提高2.1MPa。

      (2)優(yōu)化工藝參數(shù)(見表4)

      A、調(diào)整窯頭及窯尾用煤的比例,降低總用煤量。增加生料下料量。因鋼渣的成分已接近熟料成分,在分解爐內(nèi)不需碳酸鹽的分解,尾煤應相應減少。在剛開始試驗時,由于沒有這方面的經(jīng)驗,總用煤量沒有減下,頭尾煤比例沒有調(diào)整,窯尾用煤偏多,五級下料管及五級錐體出現(xiàn)粘堵現(xiàn)象,在實踐過程中逐漸減少用煤量,適當?shù)卣{(diào)整頭尾煤比例,減少尾煤比例,增加頭煤比例,熱工制度得到控制,解決了窯尾液相量出現(xiàn)過早,下料管及錐體出現(xiàn)粘堵問題。提高了窯的臺時產(chǎn)量。

      B、提高入窯生料的細度。用鐵粉配料,生料的0.08?m細度控制在12%,但用鋼渣配料后,生料細度粗,鋼渣顆粒粗,易使鋼渣中的亞價鐵不易發(fā)生氧化,產(chǎn)生黃心料。為了提高生料細度,保持較高的臺時產(chǎn)量,需對鋼渣進行磨前破碎,降低鋼渣入磨的粒度,增加了對輥機、回轉篩,將鋼渣入磨粒度由原來的15~30mm,降至10mm以下。為了鋼渣破碎粒度均齊,對鋼渣進行閉路式破碎,出對輥機的鋼渣,進入回轉篩,篩下物料入生料磨配料,篩上粗鋼渣顆粒再進行重復破碎,確保鋼渣的入磨粒度小于10mm。 通過對鋼渣破碎系統(tǒng)的改造,保證了出磨生料的細度小于10%,提高了生料磨的臺時產(chǎn)量,滿足了窯煅燒生料的需要。

      C、中控看火操作的調(diào)整。為了緩解鋼渣配料后燒成帶易結窯皮的矛盾,增加物料在窯內(nèi)的翻滾速度,實現(xiàn)薄料快燒。改善窯內(nèi)通風,提高窯內(nèi)的熱交換效率,中控看火操作也進行了相應調(diào)整,包括:提高窯速,拉大排風,調(diào)整噴煤管位置等,見表5。

      (2)通過采用各種工藝措施,解決了鋼渣配料窯尾預熱器系統(tǒng)結皮堵塞,窯內(nèi)結圈、長厚窯皮,熟料外觀發(fā)黃等問題,提高了熟料的質(zhì)量,熟料的3d抗壓強度由原來的30.5MPa提高到31.5MPa,28天抗壓強度由原來的56.5MPa提高到58.7MPa。

      (3)利用工業(yè)廢渣在新型干法水泥生產(chǎn)線上配料,節(jié)約了資源,節(jié)約了土地,實現(xiàn)了資源的綜合利用,收到良好的社會效益和經(jīng)濟效益。

    編輯:王欣欣

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