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    曲寨水泥2500t/d水泥生產(chǎn)線改造介紹

    山東譽騰工業(yè)科技有限公司 · 2017-03-09 09:49

      概 述

      石家莊曲寨水泥有限公司1#生產(chǎn)線,產(chǎn)能為日產(chǎn)2500噸熟料,規(guī)格ø4×60米,投產(chǎn)于2003年初,為曲寨集團建設(shè)的第一條2500噸生產(chǎn)線,系統(tǒng)配置沈重MLS3626生料磨,沈重MPF1713型煤立磨,第三代推動式篦冷機。

      通過橫向比較相同規(guī)模的生產(chǎn)線,該生產(chǎn)線的煤耗,電耗指標偏高,成本偏高。曲寨水泥與譽騰公司展開合作,解決上述問題。我公司緊接著對該生產(chǎn)線現(xiàn)場進行踏勘,通過系統(tǒng)的熱工標定,分析數(shù)據(jù),找出問題之所在,進一步給出改造方案。雙方進行深入討論,交流,曲寨水泥對標定數(shù)據(jù)和改造方案非常認可,決定由我公司對該生產(chǎn)線的改造工程進行總承包。

      1.系統(tǒng)存在問題及改造內(nèi)容

      從改造前的中控數(shù)據(jù)可以看出,預(yù)熱器一級筒出口在-7300Pa左右,窯尾煙室負壓-700Pa左右,三次風(fēng)負壓-1150Pa左右,高溫風(fēng)機負壓-9700Pa左右,電流80A,窯尾收塵入口-1800Pa,尾排風(fēng)機電流45A,轉(zhuǎn)速800rpm。

      山東譽騰公司對系統(tǒng)進行熱工標定,數(shù)據(jù)進一步細化,并出具了詳細的標定報告。

      現(xiàn)場標定照片:

      生料磨及廢氣處理系統(tǒng):目前采用MLS3626風(fēng)掃立磨粉磨系統(tǒng),臺時185t/h,生料電耗22kW·h/t,臺時低,電耗高。生料系統(tǒng)沒有外循環(huán),出SP鍋爐至窯尾收塵的廢氣處理系統(tǒng)多次改造后,管道復(fù)雜,彎頭較多。

      標定數(shù)據(jù)顯示:生料成品旋風(fēng)筒出口負壓11000Pa以上,系統(tǒng)負壓高,阻力大,磨內(nèi)壓差5600Pa左右,磨內(nèi)噴口環(huán)設(shè)計風(fēng)速高,阻力大、磨內(nèi)物料內(nèi)循環(huán)負荷大。進生料磨的總風(fēng)量只有19萬Nm3/h左右,而循環(huán)風(fēng)機進口風(fēng)量為24萬Nm3/h,立磨系統(tǒng)外漏風(fēng)量為5萬Nm3/h。這就造成立磨系統(tǒng)供風(fēng)不足,只能通過補充冷風(fēng)來保證立磨用風(fēng)量,即造成能量的浪費,又降低了臺時,產(chǎn)量。

      通過簡化系統(tǒng)工藝流程,降低系統(tǒng)阻力。主要改造內(nèi)容如下:出SP爐至窯尾收塵入口的熱風(fēng)管道重新設(shè)計,安裝,生料磨系統(tǒng)加裝外循環(huán)、改造磨內(nèi)噴口環(huán)及選粉機。

      窯爐系統(tǒng):實際標定,窯尾二次風(fēng)量6.3萬Nm3/h ,三次風(fēng)量4.0萬Nm3/h,理論上窯尾需要空氣量為7.1萬Nm3/h,說明三次風(fēng)量明顯不足。實際操作中,三次風(fēng)閘閥開30%左右,再開大,窯內(nèi)燒不住,說明窯內(nèi)通風(fēng)阻力較大。預(yù)熱器系統(tǒng)中,一、四、五級下料管鎖風(fēng)閥鎖風(fēng)效果差,系統(tǒng)內(nèi)漏風(fēng)嚴重,造成四、五級下料管及旋風(fēng)筒錐體結(jié)皮堵塞,系統(tǒng)換熱效率低,一級收塵效率低,表現(xiàn)在:C1出口溫度達340度以上,出口壓力在-7300Pa左右,廢氣系統(tǒng)回灰量較大。

      通過踏勘現(xiàn)場發(fā)現(xiàn),縮口中心線和窯中心線偏離600mm,在方變圓處,存在嚴重的壓風(fēng)現(xiàn)象,是造成窯內(nèi)通風(fēng)不暢的主要問題所在,譽騰公司對此處進行了改造,并將煙室擴大,將影響降低到最小。同時,一級,四級,五級改用新研制的微動翻板閥;一、三、四級撒料箱改為廣角撒料板,增強鎖風(fēng)和撒料效果。

      改造照片:

      2、調(diào)試數(shù)據(jù)

      生料磨機新安裝噴口環(huán)、選粉機、上下殼體。選粉機調(diào)試的數(shù)據(jù)如下:

      3、改造效果

    改造前后生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比

    改造前后生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比

    改造前后生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比

      通過改造后的生產(chǎn)數(shù)據(jù)來看,生料磨臺時由185t/h提高至220t/h(磨輥使用到后期,已磨損較嚴重),細度由80μm篩余23%降到20%以下,生料電耗由22kwh/t下降至17.5kwh/t,熟料綜合電耗由64.85kWh/t下降到57.65kwh/t。一級筒溫度下降25℃左右,負壓由-7300Pa下降至-5800Pa左右,可比熟料綜合煤耗119.47kgce/t下降到116kgce/t,熟料3天耐壓強度32MPa以上。

      4、總結(jié)

      本次改造,主要是通過對生產(chǎn)線進行系統(tǒng)熱工標定,找出生料粉磨與選粉效率低、廢氣處理系統(tǒng)的系統(tǒng)阻力大、預(yù)熱器系統(tǒng)存在內(nèi)漏風(fēng),分離效率低等問題,通過對生料磨及廢氣處理系統(tǒng),翻板閥及撒料箱的改造,達到節(jié)能降耗,減低成本的效果,提高了行業(yè)競爭力,得到業(yè)主方的一致好評。值得同類型生產(chǎn)線借鑒學(xué)習(xí)。

    編輯:俞垚伊

    監(jiān)督:0571-85871513

    投稿:news@ccement.com

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