亚洲日韩欧美在线午夜,草草aⅴ在线观看视频,91精品夜夜夜一区二区,偷拍亚洲一区一区二区三区

<dfn id="pndi1"></dfn>
  • <mark id="pndi1"><thead id="pndi1"><label id="pndi1"></label></thead></mark>

    <mark id="pndi1"><thead id="pndi1"><input id="pndi1"></input></thead></mark>
    <mark id="pndi1"><thead id="pndi1"></thead></mark>
    <sup id="pndi1"><thead id="pndi1"><input id="pndi1"></input></thead></sup>

    <ol id="pndi1"><nobr id="pndi1"></nobr></ol>

    5000t/d生產(chǎn)線用電石渣配料的改進(jìn)

    《水泥》雜志2017年第2期 · 2017-04-05 15:11

      目前利用電石渣代替石灰石生產(chǎn)水泥是其最有效的綜合利用途徑。常規(guī)利用電石渣生產(chǎn)水泥熟料是2500t/d以下的小型回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線,并且是用3級或4級預(yù)熱器。BK公司5000t/d生產(chǎn)線用電石渣配料,其回轉(zhuǎn)窯Φ5.0m×74m三檔支承,斜度4%,主傳動轉(zhuǎn)速(0.35~4)r/min,采用雙系列低壓損五級窯尾預(yù)熱器帶NST-I型分解爐和RF5/5000五級旋風(fēng)筒預(yù)熱器,配置NC42365推動第三代篦式冷卻機(jī),為國內(nèi)最大應(yīng)用電石渣線。該生產(chǎn)線2014年7月試生產(chǎn)時全部用石灰石配料,熟料產(chǎn)量最高可達(dá)6010t/d,2015年隨著外摻電石渣配比由10%提升到35%,窯產(chǎn)量顯著下降(4500t/d左右),其工藝及設(shè)備問題凸現(xiàn)。為此,針對BK公司的工藝特點(diǎn),對該生產(chǎn)線用電石渣配料進(jìn)行改進(jìn)。

      1、存在的主要問題

      1)電石渣配料秤采用的是手動棒閥,其流量控制非常困難,當(dāng)沖料時大股料如流水直下,無法確保生料質(zhì)量的穩(wěn)定,CaO波動在36.0%~45.0%。電石渣防沖料皮帶秤改造十分緊急。

      2)電石渣的密度為2.096g/cm3,比表面積720.9m2/kg。電石渣顆粒細(xì)微,80%的顆粒在10~15μm范圍內(nèi),且顆粒均勻,容重比較輕,出預(yù)熱器的生料回灰量大,C1收塵收集效果差。入窯生料量少,高溫風(fēng)機(jī)及原料粉磨系統(tǒng)含塵濃度高,其附屬設(shè)備負(fù)荷加大。

      3)生料均化庫底科氏力秤多次故障,生料入窯量波動大,修復(fù)科氏力秤,并在備用下料口很有必要技改增加1臺計量秤。

      4)操作不統(tǒng)一,參數(shù)控制不合理。電石渣摻量上不去,熟料經(jīng)常出現(xiàn)黃心料,質(zhì)量不合格。

      5)堵料后清理難度大,錐部負(fù)壓表防堵料反應(yīng)太慢,每次堵料的量又較多。

      6)窯尾煙室結(jié)皮嚴(yán)重,人工清理難度大,作業(yè)人員安全風(fēng)險高。

      2、原材料化學(xué)分析

      原材料化學(xué)分析見表1,煤工業(yè)分析見表2,原材料濕基配比見表3。

    表1 原材料化學(xué)分析

    原材料化學(xué)分析

    表2 煤工業(yè)分析

    表2 煤工業(yè)分析

    表3 原材料濕基配比

    表3 原材料濕基配比 

    3、CO2氣氛下電石渣配料生料和普通水泥生料在預(yù)熱器系統(tǒng)中的逆反應(yīng)過程

      眾所周知:由于預(yù)熱器系統(tǒng)中C1~C4溫度區(qū)間為300~800℃,C5及分解爐溫度區(qū)間為850~920℃,CO2氣氛濃度25%~30%,當(dāng)溫度升高到400℃左右電石渣中Ca(OH)2開始脫水發(fā)生反應(yīng),在C2~C3筒內(nèi),生成的CaO迅速吸收煙氣中的CO2并與CaO發(fā)生反應(yīng)轉(zhuǎn)化成CaCO3,400~580 ℃之間轉(zhuǎn)化率較快,到730 ℃左右轉(zhuǎn)化的CaCO3又開始分解生成CaO和CO2,同時伴隨著強(qiáng)吸熱過程,910℃左右分解反應(yīng)基本完成。當(dāng)電石渣摻量增加至100%,其轉(zhuǎn)化率接近于118%,并且在700℃的高溫區(qū)域,CaCO3分解逆反應(yīng)才能得到完全控制,分解過程得以加速[1]。

      每摩爾Ca(OH)2與CaCO3產(chǎn)生的H2O和CO2氣體的體積是相等的,因而摻入電石渣后預(yù)分解系統(tǒng)出口廢氣量是不會變化的。由于Ca(OH)2分解是580 ℃在C2~C3筒內(nèi),CaCO3分解是910℃在分解爐內(nèi),因此,與常規(guī)生料相比,摻電石渣的生料通過預(yù)分解系統(tǒng)各部位的廢氣量有較大的變化,且隨著電石渣摻量增加,廢氣成分中水分增加,廢氣中的水蒸氣極容易與大量的Ca(OH)2分解產(chǎn)生的CaO在低溫區(qū)發(fā)生反應(yīng),從而增加了物料的黏附性。此外,電石渣脫水產(chǎn)生的水蒸氣與窯內(nèi)有害成分R2O、SO2、Cl等組分發(fā)生凝聚而循環(huán)富集,預(yù)分解系統(tǒng)更容易產(chǎn)生結(jié)皮堵塞。

      畢金棟等[1]研究結(jié)果表明:

      1)CO2氣氛下,電石渣配料生料和普通水泥生料化學(xué)反應(yīng)過程是不同的;

      2)CO2氣氛下400~550 ℃溫度區(qū)域內(nèi),電石渣配料生料Ca(OH)2分解同時存在CaCO3的合成,在C2~C3筒內(nèi)存在轉(zhuǎn)化成CaCO3的逆反應(yīng);

      3)當(dāng)電石渣摻加量達(dá)100%時,生料中Ca(OH)2轉(zhuǎn)化為CaCO3的轉(zhuǎn)化率與普通水泥生料中CaO轉(zhuǎn)化CaCO3的轉(zhuǎn)化率基本一致;

      4)電石渣配料通過預(yù)分解系統(tǒng)各部位的廢氣量和廢氣成分與常規(guī)生料不同,但預(yù)分解系統(tǒng)出口的廢氣量不會有較大的變化。

    [Page]

      4、解決措施

      4.1安裝一臺防沖料皮帶秤

      設(shè)計安裝一臺電石渣防止沖料的皮帶秤(型號B1400×L7500),并增加6道擋料防沖板,同時在皮帶秤上方、料倉下部安裝2臺電動液推桿閘閥進(jìn)行流量控制,新技改皮帶秤投入運(yùn)行后解決了電石渣的沖料現(xiàn)象,取到了明顯的效果。

      4.2提高C1旋風(fēng)筒收塵效率

      電石渣配制的生料容重為0.74 t/m3,較純石灰石磨制的生料輕,導(dǎo)致預(yù)熱器飛灰多,收塵效果差。解決措施是將兩個C1旋風(fēng)筒內(nèi)筒各加長500mm,提高收塵效率。

      4.3生料均化庫下改用轉(zhuǎn)子秤

      經(jīng)考察金隅水泥,在生料均化庫底備用下料口改用1臺生料轉(zhuǎn)子計量秤,替代科氏力秤。該秤是用全新的計量控制技術(shù),針對每個轉(zhuǎn)子格進(jìn)行物料計算,在下料前已預(yù)知每個轉(zhuǎn)子格內(nèi)的物料重,并針對每個轉(zhuǎn)子格進(jìn)行轉(zhuǎn)速及動流量閥預(yù)給料的雙調(diào)整,從而實(shí)現(xiàn)精確平穩(wěn)的物料流和計量的準(zhǔn)確度,保證了入窯生料量的穩(wěn)定。

      4.4生產(chǎn)工藝控制參數(shù)優(yōu)化

      針對電石渣的特性和窯爐系統(tǒng)有害成分富集造成系統(tǒng)易堵塞的問題,不斷摸索和總結(jié)了低溫煅燒、電石渣不同摻量和有害成分情況下的不同操作方法。

      4.4.1篦式冷卻機(jī)

      1)第一段篦床, 料層厚度控制在600~800mm,各室壓力如下:F1:7500~8500Pa,F(xiàn)2:7000~8000Pa,F(xiàn)3:5000~8000Pa。

      2)第二段篦床,料層厚度控制在300~350mm,各室壓力如下:F5:3000~4500Pa,F(xiàn)8:2500~4000Pa。

      3)入窯二次風(fēng)溫>1000 ℃,出冷卻機(jī)熟料溫度 <120 ℃,篦板溫度<80 ℃,篦冷機(jī)各室氣體溫度<60 ℃,余風(fēng)排氣溫度<230 ℃,破碎機(jī)軸承溫度<60 ℃。

      4.4.2冷卻機(jī)余風(fēng)系統(tǒng)

      溫度:除塵器進(jìn)口~250 ℃,余風(fēng)風(fēng)機(jī)進(jìn)口~250 ℃;壓力:除塵器進(jìn)口:0~-4.9kPa,余風(fēng)風(fēng)機(jī)進(jìn)口:0~ -11.76kPa。

      4.4.3預(yù)熱器及分解爐

      1)生料:80μm篩篩余12%~18%,水分<0.5%,0.2mm篩篩余<2.0%;KH±0.020合格率75%,n±0.1合格率80%,P±0.1合格率90%;煤粉:80μm篩篩余<4.0%,水分<2.0%; 入窯生料分解率90%~98%。

      2)溫度:C1出口<330℃,C2進(jìn)口520℃,C3進(jìn)口635℃,C4進(jìn)口725℃,C5進(jìn)口825℃;窯尾煙室1050~1100℃,分解爐出口870~890℃,入分解爐三次風(fēng)>850℃,C5入窯物料850℃。

      3)壓力:分解爐出口 -800~-1200Pa,入分解爐三次風(fēng)管-100~-600Pa;窯尾煙室-100~-300Pa,C5錐體-1500~-2000Pa,C4錐體-2000~-3000Pa,C3錐體-2400~-4000Pa,C2錐體-2800~-4900Pa,C1出口-3800~-5000Pa,C2進(jìn)口-3000~-4200Pa,C3進(jìn)口-2500~-3600Pa,C4進(jìn)口-2000~-3000Pa,C5進(jìn)口-800~-1600Pa。

      4)廢氣成分:CO<0.5%(CO≥1.5%時報警并報告),O2<3.93%。

     4.4.4回轉(zhuǎn)窯

      1)物料:熟料升重1150~1300g/L,f-CaO<1.5%;煤粉細(xì)度同分解爐。

      2)溫度:窯筒體表面溫度<350℃,窯尾煙氣溫度1050~1100℃,生料入窯溫度850℃;窯頭二次風(fēng)溫≥1000 ℃,窯頭熟料溫度1350℃。

      3)壓力(負(fù)壓):窯頭+50~-100Pa,窯尾-100~-300Pa。

      4)窯速0.5~3.8r/min,輔傳0.12r/min。

      4.5其他改造

      1)針對CO2氣氛下電石渣配料生料在預(yù)熱器系統(tǒng)中因逆反應(yīng)過程而容易產(chǎn)生結(jié)皮堵塞現(xiàn)象,經(jīng)2015年12月冬季大修時技術(shù)改造,在C1進(jìn)料管處制作安裝三通閥及下料管,當(dāng)高摻電石渣時就直接下料到C2進(jìn)料管,物料進(jìn)入C2與C3連通上升管道到C2筒內(nèi),這樣就減緩了電石渣在C2~C3筒內(nèi)發(fā)生凝聚而循環(huán)富集,減少預(yù)分解系統(tǒng)的結(jié)皮堵塞。當(dāng)不摻用電石渣時就按原設(shè)計到C1筒內(nèi);大修時在各級錐部加裝2~4臺空氣炮,在C4、C5下料管上方與錐部300mm處加裝一只負(fù)壓表,做到及時發(fā)現(xiàn),以減少堵料量。

      2)對篦冷機(jī)風(fēng)室、預(yù)熱器系統(tǒng)進(jìn)行漏風(fēng)治理。對系統(tǒng)各溫度、壓力點(diǎn)進(jìn)行校對優(yōu)化,并更換煤管旋流器,改善火焰發(fā)散狀態(tài)。

      3)窯尾縮口尺寸偏小,入窯生料二次飛揚(yáng)富集也容易造成結(jié)皮。解決措施是在大修時增加了2臺空氣炮,優(yōu)化了C5殼體局部和煙室斜坡角度的尺寸。

    5、改進(jìn)效果

      1)熟料質(zhì)量穩(wěn)定,熟料的3 d抗壓強(qiáng)度平均33.5 MPa,28 d抗壓強(qiáng)度平均56.0 MPa,質(zhì)量穩(wěn)定性也得到了明顯改善。生料和熟料化學(xué)成分分別見表4和表5。

    表4 生料的化學(xué)成分 

    表4 生料的化學(xué)成分 

    表5 熟料的化學(xué)成分、率值及礦物組成

    表5 熟料的化學(xué)成分、率值及礦物組成

      2)通過追溯根源及解決措施的實(shí)施,電石渣摻量可達(dá)到50%~70%,窯產(chǎn)量最高可達(dá)到5850t/d,超設(shè)計能力17%,熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗96.7kg/t。

      3)經(jīng)過冬季大修的技術(shù)改造后,預(yù)熱器系統(tǒng)產(chǎn)生結(jié)皮堵塞現(xiàn)象,由每月6~7次減少到2個月才堵塞1次,減輕了員工清堵的高風(fēng)險勞動強(qiáng)度,提高了回轉(zhuǎn)窯的有效運(yùn)行效率。

    編輯:俞垚伊

    監(jiān)督:0571-85871513

    投稿:news@ccement.com

    本文內(nèi)容為作者個人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

    閱讀榜

    當(dāng)天發(fā)貨3000噸水泥!緬甸雙犀牛水泥復(fù)工復(fù)產(chǎn)

    5.5水泥早報:2025.05.03海螺水泥采購招標(biāo);2025.05.03水泥企業(yè)潤滑液壓采購招投標(biāo);2025年天山材料采購招標(biāo)

    剛果(金)發(fā)生武裝襲擊!西部水泥旗下水泥企業(yè)員工遭綁架!

    5.2水泥早報:剛果(金)水泥企業(yè)員工被綁

    水泥網(wǎng)周報:華東長三角地區(qū)市場水泥價格下跌趨勢顯著(4.27-4.30)

    5.6水泥早報:緬甸雙犀牛水泥當(dāng)日發(fā)貨3000噸;青松建化2025年一季報(更新);國統(tǒng)股份2024年度股東大會提示

    5.4水泥早報:天瑞水泥證券變動月報表;金隅集團(tuán)證券變動月報表

    5.1水泥早報:海螺水泥一季度凈利增長;尖峰集團(tuán)一季度凈利大增;安徽多地水泥價下調(diào)

    水泥網(wǎng)周報:西北地區(qū)陜西受低價沖擊小幅回落(4.27-4.30)

    5.3水泥早報:海螺水泥2025年4月證券變動;華潤建材科技證券變動月報表;西部水泥證券變動月報表

    旁路放風(fēng)系統(tǒng)的計算與工藝流程

    水泥網(wǎng)周報:中南地區(qū)多地市場水泥價格弱勢下行(4.27-4.30)

    水泥網(wǎng)快訊:安徽多地水泥價格陸續(xù)下調(diào)

    水泥網(wǎng)視頻:海螺水泥:一季度歸母凈利潤18.10億元,同比增長20.51%

    水泥網(wǎng)周報:西南地區(qū)部分水泥市場價格下滑(4.27-4.30)

    水泥網(wǎng)視頻:尖峰集團(tuán):一季度凈利潤同比增長23878.7%

    [中國建材集團(tuán)]中國建材在線學(xué)習(xí)平臺\"善建e學(xué)\"7月4日盛大上線,開啟終身學(xué)習(xí)新篇章!
    2025-05-06 09:06:50