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    關(guān)于窯尾鍋爐泄漏原因分析和漏水對機組發(fā)電負荷影響以及不停窯工況下對漏水故障點的應急處理

    華新水泥鹽井公司 劉寅 · 2020-11-18 11:49

    一、窯尾中壓省煤器進口端管漏水原因分析  

    1.結(jié)露腐蝕  

    易事達設計系統(tǒng),窯尾SP給水溫度為100~110℃,而省煤器進口煙溫在200℃以上,C1出口的煙氣中所攜帶的水分在省煤器管壁上凝結(jié),即結(jié)露,窯尾都設置了脫硝裝置,噴氨水,氨水與結(jié)露加速了省煤器管壁表面的腐蝕。  

    2.省煤器的飛灰磨損  

    ⑴飛灰速度  

    SP鍋爐負壓為-5000~-6000pa,負壓大,煙氣流速快,及飛灰速度快,省煤器管子表面受到的飛灰沖擊的動能和沖擊次數(shù)多;  

    ⑵飛灰濃度  

    SP鍋爐飛灰濃度高,C1出口粉塵濃度為80~100g/m3,其主要成分為cao44.22%,sio2  13.8%,  Al2O3  2.88%,飛灰濃度大,灰粒沖擊次數(shù)多,磨損加??;  

    ⑶位置關(guān)系  

    通常情況省煤器磨損大于過熱器,這也就是SP中壓過熱器,蒸發(fā)器以及省煤器高溫段均完好,而單單省煤器進口集箱泄漏,因為省煤器位于SP鍋爐最下端,屬于低溫段,低溫段灰粒變硬,磨損加??;  

    ⑷特殊結(jié)構(gòu)  

    省煤器管束之間存在煙氣走廊,由于煙氣走廊處煙氣流動阻力比其他部位阻力小得多,故該處煙氣流速高,所以處在煙氣走廊或彎頭處就更容易受到嚴重磨損。  

    3.解決方案  

    ⑴.提高SP中壓鍋爐省煤器進口水溫,提高到140~150℃,避免煙氣中的水分在省煤器管壁上結(jié)露。  

    ⑵.加裝防磨罩,在省煤器煙氣進口的管壁上加焊防磨罩 ,減少飛灰磨損;在煙氣走廊處加焊護簾擋板將整片省煤器進口集箱彎頭保護起來。  

    ⑶.泄漏處取樣到特種設備研究院,做金相分析,搞清楚金屬的組織變化和力學性能變化。  

    ⑷.對于現(xiàn)在水泥廠都已經(jīng)上了脫硫脫硝(噴氨水裝置),窯尾SP爐省煤器進口端漏水,已經(jīng)是普遍存在的工況。新安裝的窯尾鍋爐,平均運行3~5年后因結(jié)露氨水腐蝕飛灰磨損,窯尾鍋爐省煤器進口端都會出現(xiàn)不同程度漏水,漏水嚴重時,鍋爐上水困難,鍋爐下灰變成生料泥漿,堵塞鍋爐下料灰斗,灰斗上部集料,生料粉只能從高溫風機方向被拉風帶走,使得高溫風機負荷波動,高溫風機電流上下波動,生料磨因窯尾溫度負壓波動,振動大,頻繁跳停。各水泥余熱鍋爐廠家及各余熱發(fā)電設計公司應在設計時充分考慮到這一工況,從設計上避免日后運行中的省煤器的漏水隱患。  

    二、窯尾鍋爐省煤器漏水對機組發(fā)電負荷的影響  

    1.SP中壓省煤器進口端漏水情況概述  

    ⑴.2017.12.17省煤器發(fā)生第一次泄漏,當時漏水情況輕微,SP螺旋鉸刀發(fā)現(xiàn)潮濕起砣的生料粉,SP螺旋鉸刀超電流,清理集料后,又恢復正常,未發(fā)生大面積漏水,流水情況。  

    ⑵. 2018.9.14~10.8   SP中壓省煤器進口端發(fā)生大面積漏水,漏水嚴重,SP螺運和拉鏈機進水流水 ,威脅下游設備及輸灰系統(tǒng),后停窯進行清灰清泥漿處理,補漏。  

    ⑶. 2020.8 SP中壓省煤器大面積漏水,從SP螺運中有潮濕起砣的生料粉,發(fā)展到SP螺運進水流水,時間非常短。  

    2.漏水前后SP低壓系統(tǒng)發(fā)電量的對比  

    SP中壓省煤器管束下方是SP低壓蒸發(fā)器,三次漏水積灰板結(jié)以后,SP低壓蒸發(fā)器管束大部分被積灰覆蓋,SP低壓蒸發(fā)器處的負壓和SP鍋爐出口處負壓的壓差有明顯增大,即煙風阻力增大,通風不暢,換熱效率大幅降低,sp低壓鍋爐蒸發(fā)量降低,SP鍋爐排煙溫度升高。  

    詳情如下圖所示  

    SP低壓系統(tǒng)發(fā)電量下降,下面用表格的方式具體說明:  

    取汽輪機相對內(nèi)效率0.78,合川地區(qū)大氣壓力975hPa  

    在SP爐進口煙溫較漏水前降低15.8℃的前提下,SP爐排煙溫度反而升高25.1℃,SP低壓鍋爐發(fā)電量降低260.4KW,噸熟料發(fā)電量降低1.88。  

    三、關(guān)于不停窯工況下對窯尾中壓鍋爐省煤器管束漏水的處理問題  

    1、客觀工況  

    SP中壓省煤器低溫段漏水,全關(guān)SP爐進出口風門,全開旁路風門,增濕塔噴水降溫,確保預熱器能正常拉風,保持預熱器各級負壓,關(guān)閉SP中壓過熱蒸汽到中壓分汽缸電動閥,打開SP中壓疏水閥泄壓,切除SP鍋爐 。汽輪發(fā)電機組減負荷保持蒸汽參數(shù),根據(jù)回路上的運行設備的總功率, 控制好大功率設備錯峰開啟,維持好回路上的負荷總量不超過當?shù)貒译娋W(wǎng)規(guī)定的限定工廠負荷總量。逐個打開SP中壓鍋爐人孔門,此過程中,觀察對預熱器各級負壓影響,全開人孔門后,預熱器各級負壓應變化不大,檢查并清理SP螺旋鉸刀內(nèi)和SP爐錐部的所有濕料,生料漿,清理干凈,保持干燥。  

    2、具體作業(yè)  

    由于此作業(yè)過程風險較高,現(xiàn)場需配備以下物品,工業(yè)風扇(用于對進入爐內(nèi)人員降溫),足夠的純凈水飲用水,消防水水管(爐內(nèi)人員冷卻用),防暑降溫藥品。作業(yè)人員穿戴好防火服后,做好防護措施,特別注意防護耳朵和面部,進爐前,用氣體分析儀做爐內(nèi)氣體成分檢測,進入爐內(nèi),檢查省煤器漏水的情況,盡最大程度精確找到漏水的管道,可以觀察爐墻和周圍管束的顏色,沾染濕生料的顏色情況。作業(yè)現(xiàn)場安裝專人,對進入爐內(nèi)人員進行全程安全監(jiān)護。  

    當發(fā)現(xiàn)漏水的管子,即發(fā)現(xiàn)漏點后,拆除省煤器進出口集箱保溫材料,對比鍋爐原始設計安裝圖紙,準確找出該管子,割掉,兩頭堵死,該管廢除不用,(為了謹慎判斷, 可將有明顯水濕泥漿印子的周圍幾根管子都割掉,兩頭堵死),爐內(nèi)因進出口煙風閥門存在縫隙(關(guān)到0后,閥門因高溫形變還有少量縫隙未關(guān)閉嚴密),爐內(nèi)焊接作業(yè),效果不好。此作業(yè)在爐外,對割焊作業(yè),相對于爐內(nèi)更安全,焊接效果更好。  

    3、注意事項  

    以上作業(yè)的關(guān)鍵點在于人員進爐內(nèi)尋找漏點風險非常高,必須做好充分的準備,寫好應急預案,嚴格控制每次進爐的時間,嚴防發(fā)生人身安全事故。如果不能精確找到漏點,寧可多堵幾根管子,以后大修時候,再考慮恢復。  

    編輯:李佳婷

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