亚洲日韩欧美在线午夜,草草aⅴ在线观看视频,91精品夜夜夜一区二区,偷拍亚洲一区一区二区三区

<dfn id="pndi1"></dfn>
  • <mark id="pndi1"><thead id="pndi1"><label id="pndi1"></label></thead></mark>

    <mark id="pndi1"><thead id="pndi1"><input id="pndi1"></input></thead></mark>
    <mark id="pndi1"><thead id="pndi1"></thead></mark>
    <sup id="pndi1"><thead id="pndi1"><input id="pndi1"></input></thead></sup>

    <ol id="pndi1"><nobr id="pndi1"></nobr></ol>

    江西萬年青3號窯技改降能耗

    2002-10-22 00:00
        江西萬年青水泥股份有限公司近日對3號窯采用節(jié)能新技術,解決了制約生產(chǎn)熱耗、電耗居高不下的瓶頸問題。

        該公司3號窯是我國首條自行設計、制造、安裝的日產(chǎn)2000噸窯外分解干法水泥工藝技術,從引進和單項開發(fā)進入到自主成套開發(fā)的新階段,被譽為中國水泥技術發(fā)展史上的里程碑。由于設計的先天不足,該生產(chǎn)線雖然多次對熟料冷卻機系統(tǒng)和PSP分解爐系統(tǒng)等進行了技術改造,熟料產(chǎn)量最高達日產(chǎn)2090噸,但生產(chǎn)中電耗高達86千瓦時,每千克熟料熱耗高達1000千卡,勞動生產(chǎn)率低,成本居高不下。為了降低生產(chǎn)成本,充分挖掘整個系統(tǒng)的潛能,該公司概算投資3000余萬元,用70天的時間對制約正常生產(chǎn)的瓶頸點進行節(jié)能技術改造。該節(jié)能技術改造工程由天津水泥工業(yè)設計研究院設計,主要對熟料輸送系統(tǒng)、冷卻機系統(tǒng)、分解爐及其預熱器系統(tǒng)和生料入窯輸送系統(tǒng)等進行節(jié)能改造,采用了第三代改進型充氣梁式冷卻機系統(tǒng)、TDF分解爐和斗式提升機輸送生料入窯等。

        該生產(chǎn)線通過節(jié)能改造后,熟料生產(chǎn)能力可達到日產(chǎn)2500噸,每千克熟料熱耗下降200千卡,噸熟料電耗下降20千瓦時。該技改工程具有產(chǎn)量高、節(jié)能、環(huán)保和對煤質要求低等特點。

    編輯:

    監(jiān)督:0571-85871513

    投稿:news@ccement.com

    本文內容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

    閱讀榜

    2025-05-04 15:02:50